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中海化學(xué)壓縮機(jī)換裝節(jié)能“心”,助力節(jié)能降碳工作提速增效

  【壓縮機(jī)網(wǎng)】2023年3月28日,東方石化油品生產(chǎn)部裂解石腦油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造項目投用,標(biāo)志著東方石化節(jié)能減碳工作取得了階段性成果。該項目是東方石化本年度的重點節(jié)能項目,按開工時數(shù)8000小時計算,每年節(jié)約電能310萬千瓦時,節(jié)約電費205萬元,減少二氧化碳排放1634噸。

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  東方石化50萬噸/年催化汽油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)組是裝置的關(guān)鍵設(shè)備,也是裝置的“耗能大戶”,其電機(jī)功率高達(dá)1600kW,用電消耗占裝置能耗25%左右,壓縮機(jī)工作介質(zhì)氣量過剩45%。東方石化高度重視此次節(jié)能項目的改造工作,成立了“壓縮機(jī)氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造工作小組”。同時聯(lián)合設(shè)計院、設(shè)備制造廠等相關(guān)單位,結(jié)合主機(jī)的設(shè)計制造情況,校核壓縮機(jī)反向角的可靠性,采用壓縮機(jī)8個吸氣的氣動執(zhí)行器更換為液壓控制執(zhí)行器的方案。

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  此次壓縮機(jī)節(jié)能改造項目施工空間受限,施工難度大。為確保項目安全施工,油品生產(chǎn)部對現(xiàn)場安全工作進(jìn)行提級管理,明確責(zé)任人,落實安全舉措,規(guī)范現(xiàn)場作業(yè),歷時20余天順利完成壓縮機(jī)氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)項目改造施工。施工完成后,油品生產(chǎn)部聯(lián)合設(shè)備管理中心,組織設(shè)備廠家技術(shù)人員開展項目機(jī)械、電氣、儀表設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化調(diào)試,保障壓縮機(jī)始終運(yùn)行在最經(jīng)濟(jì)的工作狀態(tài),有效降低壓縮機(jī)電耗43.3%。經(jīng)測算,項目投用生產(chǎn)后約70天即可收回投資成本,真正實現(xiàn)低投入高產(chǎn)出的效果。

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標(biāo)簽: 節(jié)能中海壓縮機(jī)  

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