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先學(xué)再做 冷干機管道優(yōu)化改造

   【壓縮機網(wǎng)】一是,因為管道聯(lián)接方式?jīng)Q定的:
 
  二是,所有冷干機均處在正常疏水的工作狀態(tài),不可能冰堵。裝在冷干機兩端的壓力表實際上所檢測的是所有工作的壓縮機經(jīng)壓力緩沖罐后的輸出壓力和經(jīng)并聯(lián)冷干機后的主管道的空氣壓力。
 
  通過更深入的分析,造成冷干機堵塞的原因有三:
 
  一、冷干機的結(jié)構(gòu)決定。冷干機的冷卻器(蒸發(fā)器)是由密集的鋁翅片構(gòu)成,以起到高效除水效果,但也易被異物堵塞。
 
  二、從緩沖罐到冷干機的管道較長。
 
  三、壓縮空氣管道內(nèi)是濕空氣,甚至是達(dá)到露點的濕空氣。在水和氧氣的作用下會使壓縮空氣管道(無縫鋼管 )內(nèi)部快速銹蝕,銹蝕異物脫落進入冷干機,在冷卻器翅片表面冷凝水及微量油的作用下粘在翅片表面,久而久之,使翅片間隙越來越小,阻力越來越大,造成冷干機壓力損失過大,流量與壓力都降低,造成了能量損失。
 
  改進方案與措施
 
  在未改造的實際情況下,上述堵塞現(xiàn)象不易避免。為徹底解決冷干機非冰堵的堵塞現(xiàn)象,思路一是改造??煞奖阒苯拥那逑囱b置;二是改造加裝過濾器,過濾管道異物。根據(jù)上述思路采取如下措施:
 
  2.1 在冷干機進出氣口改造兩個六分的排污清洗孔,可隨時對通過冷干機的壓縮空氣管道進行清洗。清洗時打開清洗孔,利用一定壓力的水或壓縮空氣進行反方向清洗或清吹,沖出管道異物,清洗后把清洗孔用六分悶頭直接密封;
 
  2.2 優(yōu)化改造壓縮空氣管道。在冷干機的進氣管道前加裝前置過濾器,安裝后,可根據(jù)前置過濾器上的壓差表顯示,指針一旦指向紅區(qū),立即把過濾器拆下對過濾器進行清洗或更換,及時清除冷干機壓縮空氣系統(tǒng)中的油污和銹垢。
 
  改進后效果
 
  改造加裝清洗孔后,對冷干機壓縮空氣管道進行定期反清反清洗,同時對冷凍干燥機加裝前置過濾器后,通過一段時間的運行觀察。
 
  冷干機的壓力損失基本在 0.02MPa以內(nèi),空壓機由改造前的運行3—5臺降到改造后的運行3—4臺。減少了一臺空壓機的運行,改造前多開一臺空壓機主管道壓力只升高 0.02MPa:
 
  改造后,同樣工況下少開一臺空壓機主管道壓力升高0.06MPa以上。壓縮空氣終端壓力保持在 0.65MPa以上,這不但更好地滿足了制絲、卷包所需的壓縮空氣壓力,而且空調(diào)設(shè)備水加濕裝置可以任意調(diào)配使用,且使用效果更為明顯。提高了水加濕裝置的霧化效果,加濕降溫效果更大。
 
  在這一系列積極因素的作用下,水加濕的功效得到z*大發(fā)揮,不僅大大降低了制冷機組的運行時間,而且增加保供手段的多樣性、靈活性。在保證保供標(biāo)完成的情況下,極大地降低了能源消耗。
 
  由于少運行功率 120KW空壓機一臺,如果每月按 20個工作日計算,每天按 12小時運行,理論上每月節(jié)電 28800度,全年節(jié)電 345600度。
 
  事實上,根據(jù)年度統(tǒng)計,車間節(jié)約電能41萬度,其中壓縮空氣管道優(yōu)化改造的效果所占比重極大;同時,由于水加濕的長時間的使用及制冷機組運行時間的降低,空調(diào)和制冷機的節(jié)汽效果更為明顯。

標(biāo)簽: 空壓機冷干機  

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