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關(guān)于螺桿壓縮機特殊問題探討<續(xù)>

   【壓縮機網(wǎng)1.蹊蹺的抱機事件
  不論是雙螺桿還是單螺桿壓縮機,所謂的“抱機事故”都是嚴重的事故。在大多數(shù)制造廠中,若發(fā)生“抱機事故”,其轉(zhuǎn)子和機體一般是要報廢的,制造廠不敢將抱合的轉(zhuǎn)子和機體修理后充新品出售,僅部分經(jīng)修復(fù)的轉(zhuǎn)子和機體有可能用于返修壓縮機
  雙螺桿壓縮機的抱機事件
  正常的雙螺桿壓縮機的抱機原因多是潤滑油嚴重老化而產(chǎn)生結(jié)焦,導(dǎo)致軸承失效,而產(chǎn)生“抱機”,且“抱機”引起的“熔焊”多發(fā)生在排氣端。
  非正常的雙螺桿壓縮機的抱機事件起因并非一定是潤滑油老化所致,也有其它原因引起軸承故障,所以,軸承故障是大多數(shù)雙螺桿壓縮機抱機事件的首要因素。
  很多原因可導(dǎo)致某個軸承過快磨損。由于軸承過快磨損,使軸承滾道和滾珠發(fā)生粘結(jié)磨損,進而產(chǎn)生劇烈磨損甚至保持架斷裂,滾珠散落。使螺桿轉(zhuǎn)子失去正常的約束,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子偏磨,嚴重情況是振動加大,甚至轉(zhuǎn)子變形加大,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子彎曲,發(fā)生抱機事故。
  在這種情況發(fā)生時,壓縮機轉(zhuǎn)子兩端軸承幾乎全部受傷,使軸徑跳動加大,并使軸密封失效。
  進一步就會發(fā)生轉(zhuǎn)子與機體產(chǎn)生熔焊磨損,最終導(dǎo)致停機。
  單螺桿壓縮機的抱機事件
  單螺桿壓縮機的抱機就確實有些蹊蹺,“抱機”基本發(fā)生在吸氣側(cè)。相比之下,單螺桿壓縮機的“抱機”事件原因就復(fù)雜一些。幾乎單螺桿壓縮機的絕大多數(shù)廠家沒有不被“抱機事件”所困擾的,單螺桿壓縮機制造商也在此方面沒少花精力,但對其“抱機”機理卻很少研究透徹。據(jù)作者了解,國內(nèi)的單螺桿壓縮機廠家中僅有一家在此方面有辦法,他們的單螺桿壓縮機很少發(fā)生“抱機”事件。作者看過他們特殊處理的轉(zhuǎn)子,雖然并不是做的很好,但是也基本杜絕了“抱機”事件,相比其他廠家來說,是顯得高明一些。
  有些螺桿空壓機制造商畏懼類似“抱機事故”,在未搞清原因的情況下,對出現(xiàn)過“抱機現(xiàn)象”的大規(guī)格產(chǎn)品采取修改轉(zhuǎn)子與機體的間隙值,放大轉(zhuǎn)子與機體間隙,這也能解決一部分“抱機”事件,但其做法卻致使壓縮機的能效降低,比自己較小規(guī)格的壓縮機產(chǎn)品能效還低一些,顯得不大正常,也算是“沒辦法的辦法”。
  在壓縮機制造廠出現(xiàn)“抱機”事件,在廠內(nèi)自己進行處理的話,損失相對來說會小一點。如果“抱機”事件在用戶處發(fā)生,就比較麻煩。首先,會給用戶帶來生產(chǎn)損失、修理費損失人工損失,不管是返廠修理,還是制造商到現(xiàn)場修理或服務(wù)商修理,甚至用戶自己修理,都比較耗時費力,再加上往返運輸、裝卸也都得花費不菲的費用,時間損失就更不用說了。
  假如壓縮機供應(yīng)商積極配合還好,若制造商不積極配合,拖延處理,將會使用戶很難堪。當(dāng)用戶得不到供應(yīng)商積極處理,服務(wù)商又要加收較高的修理費時,會使用戶更加惱火。用戶在不得已時,只能自己修理或找人修理,當(dāng)找的修理人技術(shù)尚可時還好,就怕承修人技術(shù)失當(dāng),耽誤時機或漫天要價,用戶則更會苦不堪言。
  其實,解決“抱機”事件并不難,關(guān)鍵是有些制造廠家沒有真正找到“抱機”發(fā)生的原因和機理。
  認真研究“抱機”的原因,加大技術(shù)措施,能有助于徹底解決“抱機事件”。
 
  2.壓縮機電動機的斷軸事件
  壓縮機電動機的“斷軸”事件有的人稱為“切軸”,是既正常也不正常的事件。壓縮機所用的電動機負荷比較大,當(dāng)電動機軸處理不慎時,就有可能發(fā)生斷軸事件。
  a 當(dāng)電動機軸的軸伸處的退刀槽設(shè)計或加工不良時,容易產(chǎn)生應(yīng)力集中,而發(fā)生電機軸斷裂。雖然,一般中小型電機軸的設(shè)計是標(biāo)準的,但實際情況還有待商榷。
  作者的原單位在空壓機生產(chǎn)中使用過JS電機,其中一家供應(yīng)商的電動機發(fā)生過斷軸事件。后來,另一個電動機供應(yīng)商也開始生產(chǎn)此類電動機,作者考察了其電動機軸的加工。發(fā)現(xiàn)軸伸處的退刀槽光潔度偏低,作者與該廠隨行的總工程師談及此事,并說我們的一家電動機供應(yīng)商出現(xiàn)過“斷軸”事件,而另外一家供應(yīng)商卻從未發(fā)生過“斷軸”事件。該總工程師說:此退刀槽是電機行業(yè)的標(biāo)準設(shè)計,沒有問題。作者也就不好再說什么。后來,事實證明該供應(yīng)商的電動機不久就發(fā)生了“斷軸”事件。
  有些電動機制造商對待技術(shù)比較認真,認為該退刀槽光潔度偏低,而有意提高了光潔度,這些電動機制造商的產(chǎn)品就沒有發(fā)生“斷軸”。
  b 電機軸的材質(zhì)問題
  作者的原單位在空壓機生產(chǎn)中,配套使用過JS電機和JS2電機。開始配套的是JS電動機,后來是JS2電動機,還好未發(fā)生“斷軸”。不久,電動機制造商又改為配套JS電動機,就發(fā)生了不少斷軸事故。該電動機制造廠的技術(shù)人員不對自身電動機質(zhì)量檢點,反而嫌壓縮機制造廠的小皮帶輪過重,導(dǎo)致斷軸。作者對電動機制造廠技術(shù)人員說:“你們同規(guī)格的JS2電動機軸伸小,比JS電動機的軸伸細,從未發(fā)生“斷軸”。而你們的JS電動機軸伸比同規(guī)格JS2電動機軸伸粗,反而“斷軸”,你說是什么原因?”該電動機制造商的技術(shù)人員理屈詞窮,只好回去自查原因。后來得知是該批電動機軸材料有問題。
  又例:2003年,配套重慶輕軌機車的空壓機發(fā)生過“斷軸”,壓縮機制造商派人去更換了空氣壓縮機組。斷軸的電動機放在倉庫,基本無人過問,也未對該機組進行拆檢分析。有一天,中午飯后,作者路過車間,順便看看這臺機組。當(dāng)看到電動機軸時,發(fā)現(xiàn)電動機軸斷裂中心處有一個大約5mm的不規(guī)則圓孔。作者感到很奇怪,電動機軸伸直徑也就30mm,中心竟有一個那么大的孔。按道理說,電動機軸的材料應(yīng)該是鍛件或精軋圓鋼經(jīng)車、磨等工序,并應(yīng)經(jīng)過探傷,才能進入裝配工序。這么小的軸中間有一個不知什么原因形成的未明孔,就有點匪夷所思了。對此,作者到現(xiàn)在也不明白到底是怎么回事。
  c 螺桿壓縮機電動機選型不合適
  有些螺桿壓縮機電動機的選型不合適,造成電動機壽命很短。作者看到某壓縮機公司生產(chǎn)的排氣壓力為0.4兆帕,氣量為40m3/min的低壓空氣壓縮機,電動機功率200千瓦,該壓縮機采用皮帶傳動。
  一般皮帶傳動空氣壓縮機的電動機功率不大于37千瓦,個別的皮帶傳動空氣壓縮機的電動機功率也有用到55千瓦的,但比較少見,幾乎也好景不長。
  電動機功率達200千瓦的螺桿空壓機用皮帶傳動還真不多見。其結(jié)果是三臺空氣壓縮機輪番出現(xiàn)電動機軸承損壞,軸承壽命也就兩三個月。這么大的電動壓縮機組,出現(xiàn)這種事故是比較嚴重的,給用戶造成的生產(chǎn)損失也不小,用戶因此拒不付貨款。
  這件事說明一個問題,壓縮機組的設(shè)計和電動機選型事關(guān)重大,若處理失當(dāng),不僅給制造商造成損失,還會波及用戶,造成兩方面的損失和信任危機。
 
  3 螺桿壓縮機的間隙
  對螺桿壓縮機的側(cè)隙和軸端間隙,國內(nèi)不同的壓縮機人,不同的壓縮機制造商基本也有一個粗略的共識,大家都差不多采用相似的間隙,在正常生產(chǎn)制造中,也都習(xí)以為常。
  其實,該間隙影響到各自的壓縮機壽命、性能、性能保持率和安全性等。作者在螺桿壓縮機的間隙方面,有著不同的見解。
  a 螺桿壓縮機的間隙到底多大合適
  作者在大修進口螺桿壓縮機時,碰到一個如何恢復(fù)性能的問題。
  在大修前,作者先給待大修的進口壓縮機作了性能測試。大修進行中,要對大修后的壓縮機性能進行測試,看看能不能提高性能數(shù)據(jù)或恢復(fù)原始性能數(shù)據(jù)。在測試中,感覺恢復(fù)到原始性能數(shù)據(jù)都很難,更別說提高性能數(shù)據(jù)了。
  作者和工友們經(jīng)過幾輪調(diào)整壓縮機間隙的試驗,終于真正恢復(fù)了原始性能數(shù)據(jù)。除更換進口的軸承和認真清理壓縮機外,幾乎沒有對轉(zhuǎn)子和機體做過修理,所以,性能數(shù)據(jù)得不到恢復(fù),作者認為問題是出在了壓縮機間隙上。
  開始,作者并沒有對間隙特別關(guān)注,按常規(guī)調(diào)整間隙,第一輪測試下來,性能數(shù)據(jù)與原始數(shù)據(jù)差了10%還多。作者在沒有辦法的情況下,就試著調(diào)小軸端間隙,先把轉(zhuǎn)子與排氣端蓋間隙調(diào)到0.03mm后進行測試性能,發(fā)現(xiàn)性能幾乎沒有什么變化。
  下一輪,作者把間隙調(diào)到0.02mm后,經(jīng)測試,壓縮機性能上升了5%左右。
  作者又把間隙調(diào)到0.01mm后,壓縮機性能又上升3%左右。
  當(dāng)作者把此間隙調(diào)到0.005時,壓縮機性能回復(fù)到100%。
  可能有些人對此數(shù)據(jù)和做法持懷疑態(tài)度,這不難理解,畢竟這種做法還是比較罕見的。作者擔(dān)心調(diào)小此間隙后,會發(fā)生轉(zhuǎn)子與端蓋咬合,開始也是心有余悸,但是出于無奈,只好硬著頭皮做下去,但結(jié)果并非人們想象的那樣糟,而是順利過關(guān)。
  所以,轉(zhuǎn)子與排氣端蓋的間隙到底多大合適的問題,還是有待商榷。
  b 轉(zhuǎn)子與排氣端蓋的間隙探討
  作者的這種做法,開始確實是出于無奈。后來,作者沿襲這種做法,也沒有出現(xiàn)什么問題,倒是過去的經(jīng)典做法值得商榷。
  作者認為,調(diào)節(jié)此間隙時,可以調(diào)到間隙很小,即使是零偏差也沒有關(guān)系。關(guān)鍵是調(diào)整的手法應(yīng)適度。不能出現(xiàn)過盈現(xiàn)象,即出現(xiàn)用手動盤車都很困難,或根本盤不動車的情況。
  確實,排氣端軸承有一定的韌性,人工檢測此處為零間隙時,還可手工盤車,雖然感覺到粘滯。
  當(dāng)螺桿壓縮機啟動時,此間隙會自動脫開,使間隙朝稍大方向變化,在正常情況下,是安全的。
  c 螺桿壓縮機合適的間隙是受到制造因素影響的,也受到使用維護因素以及使用工況因素影響。
  設(shè)計制造精良的螺桿壓縮機只需要很小的間隙,其性能必然好,性能保持率也高。
  而相反的是:制造安裝質(zhì)量一般或較差的壓縮機就不得不放大間隙,使壓縮機性能下降,并且性能保持率差。
  當(dāng)然,螺桿壓縮機的使用維護受幾個方面因素影響:
  其一是:制造商或銷售商的技術(shù)水平高低和技術(shù)的合理性決定著該壓縮機使用過程的表觀質(zhì)量。另外,好的而且性價比高的備品備件,可保證小間隙壓縮機的可靠性。
  其二是:工況因素包括環(huán)境清潔程度,吸氣和冷卻介質(zhì)溫度,負荷穩(wěn)定性,啟動頻繁程度和軟啟動的應(yīng)用與否等,好的工況因素可以保證小間隙壓縮機的可靠性。
  其三是:業(yè)主執(zhí)行制造商建議的合理程度,制造商或經(jīng)銷商對壓縮機安裝、維護保養(yǎng)應(yīng)用的規(guī)定和建議的合理程度,有時決定著壓縮機的影響可靠性。事實是:有些規(guī)定和建議并非最佳建議,有的還留有“后門”,其目的是增大供應(yīng)商和服務(wù)商的后期盈利。如果壓縮機業(yè)主明白這些事情,就可能以最佳的維持成本獲得最大的性能和可靠性受益。
  d 小間隙壓縮機需要配置真正高質(zhì)量的軸承及精巧安裝。
  e 小間隙壓縮機轉(zhuǎn)子和端蓋處需要精確拋光和清潔安裝,嚴防有垃圾進入。且安裝前,必須真正消磁。
  f 安裝壓縮機時,在此涂干凈的潤滑油是常規(guī)做法,更佳的選擇是涂高抗磨性壓縮機潤滑油或磨合劑。安裝前的預(yù)處理程度對于后續(xù)的狀況影響非常之大。
  g 隨著壓縮機運行磨合,此間隙會自適應(yīng)趨于合理化,并較長久保持這種狀況。
 
  現(xiàn)實情況是
  實際螺桿壓縮機的間隙偏大與能效偏低(氣量偏小,功耗偏大)。有些在用的螺桿壓縮機隨著使用狀況的變化,間隙已很大,能效已經(jīng)很低。不少的螺桿壓縮機排氣端間隙大于0.5mm甚至大于1mm。不僅氣量小,功耗大,能效差,而且振動大,溫度高。
  螺桿壓縮機在這種情況下持續(xù)工作,必然是氣量小,功耗大,振動及溫度高,經(jīng)濟效益可想而知。
 
  值得思考的是
  # 全國在用的螺桿壓縮機僅此一項造成的能效損失到底有多大?
  # 有的壓縮機修理商根本不具備螺桿壓縮機修理技術(shù),其經(jīng)驗、設(shè)備、工具甚至場地都無法保證螺桿壓縮機的合理間隙和能效,不具備修理后的性能驗證手段。
  #業(yè)主或使用者怎樣選擇服務(wù)和修理會更好一些,是值得推敲的。
  以上探討僅供參考。
 

來源:本站原創(chuàng)

標(biāo)簽: 螺桿壓縮機問題  

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