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離心式壓縮機循環(huán)回路溫度異常原因分析及對策

   【壓縮機網】塔里木化肥原料氣壓縮機為多級離心式壓縮機,該機由沈陽鼓風機股份有限公司制造,該機于2010年5月投入裝置正常生產。2014年12月9日因尿素裝置汽提塔內漏而裝置停運,合成氨裝置一直處于50%負荷運行,循環(huán)水兩臺電A\C運行,10點52分循環(huán)水電A因接線盒爆,電網晃電,造成兩臺電泵停運,循環(huán)水斷水,11點5分啟動B泵,循環(huán)水壓力為0.2MPa(G),12點29分C泵啟動,雙泵運行,在此期間除了一段爐外,其它裝置停車。為盡快恢復裝置生產,原料氣壓縮機一直處于自循環(huán)工作狀態(tài),11點33分38秒因原料氣壓縮機回流管路溫度高,其管線外表面溫度達到283℃,內操按正常程序停機,后經兩次試開機組,汽輪機無轉速,確認壓縮機內部因高溫發(fā)生故障,12月10日壓縮機進行解體檢查,對轉子進行徑向跳動量及彎曲度檢查,對壓縮機損壞部件進行了更換,對此,就原料氣壓縮機循環(huán)回路溫度高的事故原因進行了調查、分析。壓縮機轉子高溫情況見圖1。
 
離心式壓縮機循環(huán)回路溫度異常原因分析及對策

 
  1原料氣壓縮機組有關情況介紹
 
  該壓縮機組用于化肥合成氨裝置轉化系統(tǒng),其作用是將天然氣進行壓縮,為一段轉化爐提供生產氫氣的轉化原料。原料氣壓縮機為多級離心式壓縮機,一個缸體,一段壓縮,其型號為BCL405,壓縮機有5個葉輪,葉輪為一個方向排布,采用平衡管方式平衡其軸向力,其軸封采用了串聯式干氣密封,汽輪機為中壓冷凝式透平,其型號為SVKJPE5,由美國Elliott公司生產,機組有關參數如下:
 
  1.1 機組有關參數,見表1
 
離心式壓縮機循環(huán)回路溫度異常原因分析及對策

 
  1.2 壓縮機主要工藝流程
 
  原料氣壓縮機為一段壓縮。來自末站的天然氣壓力1.866MPa(G),溫度為25℃(夏季),進入壓縮機被壓縮至4.36MPa(G),溫度為115℃左右,進入一段轉化爐與水蒸汽反應產生工藝所需的氫氣。
 
  為防止壓縮機喘振,在工藝回路流程中設置了防喘振01FZI4130,在機組開車過程中,防喘振處于全開狀態(tài),當汽輪機達到z*低工作轉速8910rpm時,防喘振閥處于工作狀態(tài),防喘振閥可設置為自動或手動模式,可根據生產要求對防喘振閥開度大小進行調節(jié)[1,2]。
 
  機組停車有兩種方式,一種為正常停車,另一種為緊急停車。正常停車程序為打開喘振閥,將汽輪機轉速降至8910rpm,在操作屏幕上點停車按鈕,汽輪機轉速會快速下降至1000rpm,然后按緊急停車按鈕。緊急停車指在汽輪機工作轉速下,直接按緊急停車按鈕而快速停機,此時防喘振閥處于緊急全開狀態(tài)[3,4]。在防喘振回路上設置了水冷卻器,其作用是將壓縮機循環(huán)流量的熱量帶走[5]。其工藝流程圖見圖2。
 
離心式壓縮機循環(huán)回路溫度異常原因分析及對策

 
  2壓縮機回路高溫事故介紹
 
  2014年12月9日10點52分因循環(huán)水電泵A接線盒爆,兩臺循環(huán)水電泵停運,循環(huán)水斷水,造成除一段爐外,其它化肥裝置全部停車,為盡快恢復生產,原料氣壓縮機一直未停機,10點56分13秒內操在手動模式下打開喘振閥,使壓縮機氣量進行自循環(huán),因壓縮機循環(huán)回路溫度高,11點33分38秒按正常停車程序停機組,11點44分18秒機組完全停止,在此過程中外操發(fā)現壓縮機循環(huán)回路溫度在不斷上升,11點28分防喘振閥閥體溫度已高到283℃,管線及壓縮機殼體外表面已開始冒煙,而內操通過監(jiān)屏,觀察01TIA4139及01TI4138點z*高溫度為95.8℃,在正常指標內,未發(fā)現溫度異常。機組運行情況見圖3
 
離心式壓縮機循環(huán)回路溫度異常原因分析及對策

 
  3事故原因分析
 
  3.1 循環(huán)回路溫度高原因分析
 
  將機組的運行參數及與機組有關的工藝參數從ITCC及DCS中調出得到表2
 
離心式壓縮機循環(huán)回路溫度異常原因分析及對策
 
  對表2及圖3進行分析,并結合操作人員對事故經過的描述,情況總結如下:
 
 ?。?)在正常工作時,壓縮機防喘振閥開度為24.95%。從10:56:18秒喘振閥開始進一步打開,壓縮機流量進入自循環(huán)狀態(tài),其開度為55.33~80.57%。
 
 ?。?)在高轉速下,壓縮機防喘振閥打開,其流量處于自循環(huán)狀態(tài)的時間,即從10:56:18秒到11:38:17秒,持續(xù)的時間為42分鐘。
 
  (3)機組未進行緊急停車操作,而是按正常停車操作,于11:35:03秒手動停車,11:44:39秒完全停下來。
 
 ?。?)壓縮機入口溫度從4.9℃逐漸上升到51.4℃
 
 ?。?)壓縮機出口溫度變化不大,在流量自循環(huán)過程中其溫度z*高為103.3℃,在指標120℃之內。
 
 ?。?)外操反映壓縮機流量循環(huán)回路的溫度不停升高,管路外表面溫度z*高達到283℃。
 
 ?。?)z*終循環(huán)回路管線及壓縮機外表面出現冒煙。
 
 ?。?)10點52分循環(huán)水電泵A因接線盒爆,緊接著電網晃電,造成兩臺電泵停運,循環(huán)水斷水。
 
 ?。?)11點5分啟動B泵,循環(huán)水壓力為0.2MPa(G),12點29分C泵啟動雙泵運行,循環(huán)水正常,其壓力為0.47MPa(G)。
 
 ?。?0)內操通過計算機操作屏幕監(jiān)控01TIA4139及01TI4138測溫點并未發(fā)現溫度異常。
 
  在壓縮機流量處于自循環(huán)過程中,其產生的熱量由防喘振冷卻器帶走,根據上述情況可以看出,10點52分到12點29分壓縮機冷卻器處于斷水或水量不足的狀況,壓縮機產生熱量無法及時帶走,造成整個回路(包括壓縮機本體)溫度上升。
 
  對于壓縮機進、出口測溫點01TI4138
 
  及01TIA4139,在操作屏幕畫面上標注在A1及A2位置,而在實際流程中,其位置在B1和B2點見圖2,其位置處于流量循環(huán)回路之外,且安裝點遠離回路,當壓縮機流量打循環(huán)時,這兩點溫度不能反映壓縮機的進、出口溫度,所以監(jiān)屏人員未發(fā)現01TIA4139及01TI4138點的溫度異常。
 
  3.2 汽輪機沖轉失敗原因分析
 
  事故出現后,對機組進行了兩次試開,汽輪機調速閥開度分別達到了23%及31%,但汽輪機轉速為零,汽輪機沖轉失敗,在正常情況下,調速閥開度達到31%時,汽輪機已達到正常工作轉速10868rpm,說明壓縮機內部出現了故障,在高溫作用下,壓縮機內部動、靜部件有嚴重的粘連、卡澀現象。壓縮機結構裝配見圖4。
 
離心式壓縮機循環(huán)回路溫度異常原因分析及對策
  1 軸向推力軸承  2 徑向軸承  3干氣密封  4前軸封  5外筒體  6蓋板密封  7 轉子軸  8 隔板密封  9 隔板  10葉輪11 平衡盤梳齒  12 后軸封  13 干氣密封  14 徑向軸承 15 聯軸器  16 前蓋板  17 內筒   18 滾輪  19 平衡盤背帽  20 后蓋板
 
  經對圖4分析認為,壓縮機動、靜部件粘連、卡澀可能由以下幾方面造成:
 
 ?。?)隔板變形造成葉輪與隔板摩擦,轉子不動;
 
  (2)蓋板密封與葉輪摩擦造成轉子不動;
 
  (3)隔板密封與轉子軸摩擦造成轉子不動;
 
 ?。?)干氣密封動靜環(huán)損壞造成轉子不動;
 
 ?。?)轉子前、后軸封與軸摩擦造成轉子不動。
 
  對于上述問題,均需對壓縮機進行解體檢查、確認,將轉子兩側干氣密封拆出后,干氣密封完好,未發(fā)現異常,將前蓋板拆除后,未發(fā)現前軸封粘連、卡澀及損壞。
 
  在拆除兩側的徑向、軸向推力軸承、壓縮機側聯軸器鼓、干氣密封及前蓋板后,使用專用工具將轉子內筒從前端拉出,當液壓泵壓力上升至20MPa時,內筒僅向外軸向移動了3.5mm,此時固定內筒螺栓絲扣已變形松動,為防止壓縮機重要部件損壞,此法作罷,內筒未能拉出,分析認為其原因可能如下:
 
  1) 壓縮機內的滾輪將外筒體內壁拉毛而卡澀;
 
  2)平衡盤密封損壞、卡澀;
 
  3) 后軸封損壞而粘連、卡澀。
 
  經決定拆除后蓋板,采取后頂前拉的辦法將內筒拉出,在用頂絲拆除后蓋板時,發(fā)現后蓋板也僅能移動3.5mm,說明平衡盤密封或后軸封存在粘連、卡澀,而滾輪將外筒體內壁拉毛而卡澀的推論基本上可以排除,因平衡盤密封或后軸封材質為鋁合金,此處為薄弱環(huán)節(jié),強行拆除不會損壞其它部件,同時平衡盤密封及后軸封備件齊全,所以對后蓋板進行強行頂出,拆除后發(fā)現后軸封端面與平衡盤背帽端面融化粘連在一起,其情況見圖5。
 
離心式壓縮機循環(huán)回路溫度異常原因分析及對策
  3.3 后軸封融化粘連原因分析
 
  壓縮機回路管線外表面溫度達到283℃,可預測壓縮機內部溫度z*高在300℃之內,該溫度不足以使鋁合金材料LD10融化,經查該材料的熔點為700~750℃[6],內筒解體后,蓋板密封及隔板密封(材質LD10)完好就充分說明了這一點,后軸封在壓縮機外側,其溫度遠低于壓縮機內部溫度,理論上講后軸封更不可能融化。
 
  對壓縮機結構裝配圖分析發(fā)現,壓縮機轉子前側為定位端,后端為自由膨脹端,在壓縮機運轉時,后軸封端面與平衡盤背帽端面之間相對轉動,其間隙為0.2mm[7],正常工作時,轉子z*高溫度為120℃,當轉子受到300℃溫度作用時發(fā)生軸向膨脹,因前端為定位端,其軸向膨脹量向后端移動[8],造成后軸封端面與平衡盤背帽端面接觸,轉子高速旋轉,其端面產生的高溫摩擦熱將后軸封端面融化,在未停車前,為融化狀態(tài),并不影響轉子運轉,當機組停車后,溫度降低,后軸封端面鋁合金凝固,與平衡盤背帽端面粘連在一起。
 
  4修理及對策
 
  出現高溫事故后,對壓縮機進行解體,從外觀上看,除了壓縮機后軸封端面融化損壞及平衡盤梳齒條個別損壞外,其余部件完好,對此做出以下決定:
 
 ?。?)對轉子的彎曲度進行檢查,其z*大徑向跳動量為0.02mm,設計值小于或等于0.03mm,轉子符合要求,可以使用。
 
 ?。?)對轉子后軸封及平衡盤梳齒進行更換。
 
 ?。?)對內筒體外表面O形圈進行更換;
 
 ?。?)對轉子平衡盤背帽端面粘連金屬進行車削、清除。
 
 ?。?)對于壓縮機進、出口測溫點01TI4138及01TIA4139,與設計院聯系,擇機將現有位置B1及B2改為A1及A2。
 
 ?。?)因防喘振閥冷卻器受高溫作用,經試壓檢查,17根換熱管存在泄漏,進行了堵管處理。
 
  為防止此類事故的再次發(fā)生,做以下要求:
 
  1)當循環(huán)水水量不足或斷水時,壓縮機必須按緊急停車進行處理。
 
  2)加強業(yè)務培訓,操作人員對機組的測溫點、測壓點及流量測點的實際位置要清楚,在出現異常時,能及時做出正確判斷。
 
  3)內、外操要加強通訊、聯系,同時加強培養(yǎng)內、外操果斷處置事故的能力。
 
  5結束語
 
  本文對原料氣壓縮機的基本情況及工藝流程做了闡述,介紹了壓縮機流量循環(huán)回路溫度高、循環(huán)回路管線及壓縮機外表面冒煙、壓縮機后軸封融化、粘連的事故現象及特點,對壓縮機循環(huán)回路溫度高、汽輪機沖轉失敗、后軸封融化粘連的原因進行逐項分析,確認了該事故是因循環(huán)水斷水或水量不足導致壓縮機熱量無法帶出而造成的,轉子軸高溫伸長致使壓縮機后軸封高溫融化而粘連,對損壞部件如后軸封、平衡盤梳齒及O形圈等進行了更換處理,對轉子彎曲度進行了檢查確認,對防喘振閥冷卻器泄漏管進行了堵管處理,并采取了相應措施,防止類似事故的再次發(fā)生。

標簽: 壓縮機空壓機  

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