【壓縮機網(wǎng)】摘要:VP-2310螺桿干式真空泵為碳八抽提苯乙烯裝置核心設備之一,共三臺,型號為VPS-P1500,均為從韓國進口設備。本文闡述了VP-2310真空泵在運行過程中出現(xiàn)的振動大、過載保護停機、機械密封頻繁泄漏等現(xiàn)象,繼而導致螺桿彎曲變形,真空泵不能正常工作。通過對真空泵解體檢查,對轉(zhuǎn)子受力和熱變形情況進行分析計算,得出主要故障原因為:真空泵入口瞬時大量帶液導致液擊;介質(zhì)里含有大量易聚合烴類物質(zhì),受熱聚合粘結螺桿體表面碳化。經(jīng)過分析,可以通過以下方式改善真空泵運轉(zhuǎn)狀況,提高運轉(zhuǎn)周期:一、在泵入口增加帶有除沫器的氣液分離罐,以避免真空泵入口帶液導致液擊過載停機;二、將缸體冷卻管線由出口氣體自冷卻改為外接氮氣冷卻,增強高真空度條件下機體內(nèi)部散熱條件,降低機體內(nèi)部工作溫度,以阻止熱聚合物粘結螺桿體表面碳化發(fā)生,防止冷卻管線被聚合物堵塞而失去冷卻作用;三、定期用抽余油浸泡清理真空泵和出口消音器內(nèi)聚合物,防止聚合物長期積累導致轉(zhuǎn)子摩擦;四、在泵體排氣端加裝溫度探測系統(tǒng),超高溫度停機,防止超高溫導致螺桿變形問題發(fā)生。五、核心零部件、備件國產(chǎn)化,降低維修成本。
1、前言
碳八抽提苯乙烯裝置VP-2310螺桿干式真空泵為裝置的核心設備之一,主要用于保持各分離單元系統(tǒng)負壓工況。在實際運轉(zhuǎn)過程中,VP-2310A/B/C工作介質(zhì)帶液情況時有發(fā)生,且烴類物質(zhì)聚合嚴重,泵運行一段時間后便出現(xiàn)振動大、超電流、機械密封泄漏等故障。
1.1VP-2310真空泵簡介
VP-2310選用型號為VPS-P1500的雙螺桿干式真空泵,從韓國進口。螺桿干式真空泵是干式真空泵家族中的一員。所謂干式真空泵,一般認為能在大氣壓到10-2Pa的壓力范圍內(nèi)工作。在泵的抽氣流道中,不能有任何油類和液體,排氣與大氣或火炬等后系統(tǒng)相通,能連續(xù)向后系統(tǒng)中排氣的泵,也叫無油真空泵。干式螺桿真空泵是利用一對螺桿在泵體內(nèi)高速反向旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生吸氣和排氣的抽氣設備,具有占地少,輔助系統(tǒng)簡單,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低,振動小,工作腔內(nèi)無需油潤滑、操作維護方便等優(yōu)點,可以用于抽除介質(zhì)內(nèi)含有大量可凝氣體及少量粉塵的工況。但由于螺桿加工精度高,國內(nèi)使用的干式真空泵大多為進口,無論是整泵還是備件,價格都十分昂貴,使得維修成本較高。以下是VP-2310的結構示意圖(圖1.1)和技術參數(shù)表(表1.1)。
1.2 螺桿干式真空泵工作原理
與螺桿壓縮機相似,螺桿干式真空泵的工作過程分為吸氣、壓縮和排氣三個過程。隨著轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn),每對相互嚙合的齒相繼完成相同的工作循環(huán)。
1、吸氣過程
圖1.2展示了螺桿干式真空泵的吸氣過程。由排氣端向吸氣端查看,主螺桿順時針方向旋轉(zhuǎn),從螺桿逆時針方向旋轉(zhuǎn),上方為吸氣端,下方為排氣端。
圖中a所示為吸氣過程即將開始,在這一時刻,這一對齒前段型線完全嚙合,且即將與吸氣口連接。隨著轉(zhuǎn)子開始轉(zhuǎn)動,由于齒的一端逐漸脫離嚙合而形成了齒面空間,這個空間體積隨著轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動而逐漸擴大,在其內(nèi)部形成了短時真空,而此空間與吸氣口直接相連,因此氣體在壓差作用下進入其中,如圖b中所示陰影部分。圖中c為吸氣結束位置,其顯著特點是齒面空間達到z*大值,空間與吸氣口斷開,吸氣過程結束。
2、壓縮及排氣過程過程
圖1.3展示了螺桿干式真空泵壓縮及排氣過程。由排氣端向吸氣端查看,主螺桿逆時針方向旋轉(zhuǎn);從螺桿順時針方向旋轉(zhuǎn),上方為吸氣端,下方為排氣端。
圖中d為壓縮過程開始,隨著轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn),齒面空間由于齒的逐漸嚙合而不斷變小,被密封在齒面空間里的氣體體積也隨之減小,壓力升高,從而實現(xiàn)氣體的壓縮過程,一直持續(xù)到過程e,齒面空間與排氣口連通之前。在進入過程f時,齒面空間與排氣口連通,氣體由于壓差的作用逐漸由排氣口排出,直至過程e,排氣過程結束。
從上述工作原理可以看出,螺桿干式真空泵是一種容積式泵,氣體壓縮靠容積的變化來實現(xiàn),而容積的變化又借助螺桿泵的一對轉(zhuǎn)子在氣缸內(nèi)做回轉(zhuǎn)運動來達到。它的容積在變大和縮小的同時,其空間位置也在變化。
目前螺桿干式真空泵轉(zhuǎn)子主要形式有五種,分別為單頭等螺距矩形螺紋轉(zhuǎn)子、單頭等螺距梯形螺紋轉(zhuǎn)子、單頭變螺距梯形螺紋轉(zhuǎn)子、單頭等螺距凹面轉(zhuǎn)子和雙邊對稱圓弧型線轉(zhuǎn)子。VP-2310采用的是單頭變螺距梯形螺紋轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子結構如圖1.4所示。
單頭變螺距梯形螺紋轉(zhuǎn)子主要特點為螺桿螺距從吸氣端到排氣端按變螺距系數(shù)變化,大導程一端為吸入端。開始時吸氣量較大,在兩轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)過程中,封閉腔體越來越小,氣體被壓縮,具有內(nèi)壓縮作用,即邊輸送邊壓縮,能夠降低整個系統(tǒng)的排氣壓縮功耗,并對發(fā)生在排氣口的喘振現(xiàn)象有抑制作用,使機泵運轉(zhuǎn)更加穩(wěn)定,降低振動和噪音。
2、VP-2310真空泵常見故障及原因分析
2.1常見故障
2014年9月至2015年1月期間,VP-2310三臺螺桿干式真空泵共出現(xiàn)7次故障,具體故障時間及故障現(xiàn)象如表2.1所示。
由表2.1可以看出,真空泵的主要故障現(xiàn)象為振動劇烈,排液口可見大量液體,齒輪箱潤滑油乳化,電流升高。解體后螺桿表面附著大量黑色聚合物,螺桿和缸體表面磨損較為明顯。圖2.1、2.2、2.3分別為轉(zhuǎn)子表面出現(xiàn)的磨損、缸體表面出現(xiàn)的磨損和轉(zhuǎn)子表面附著的聚合物。
2.2原因分析
2.2.1 真空泵入口帶液
VP-2310真空泵入口介質(zhì)主要為C8烴、空氣和水蒸汽的混合氣,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,該真空泵的吸入介質(zhì)從塔頂采出到進入VP-2310入口需要經(jīng)過100多米長的管線,介質(zhì)在經(jīng)過這段管線的過程中溫降比較大,在這個過程中部分氣相(主要是水蒸氣)液化,液體集中在真空泵入口管線的某個低點,當管內(nèi)積液達到一定程度,液相將被吸入真空泵,導致真空泵短時間內(nèi)大量帶液。工藝技術人員在做工藝流程調(diào)節(jié)的過程中,由于誤操作或者閥門內(nèi)漏,也有可能導致真空泵短時間內(nèi)大量帶液。主要造成兩方面影響:
?、佼敻墒铰輻U真空泵兩螺桿進入圖1.3中過程d時,氣體介質(zhì)開始被壓縮,在達到過程e的前一瞬間,壓力達到z*大值。然而當介質(zhì)變?yōu)橐后w時,由于液體的不可壓縮性,在d-e過程中,隨著齒面空間的變小,封閉的齒面空間內(nèi)會產(chǎn)生巨大的壓力,兩螺桿發(fā)生撓曲變形,與缸體發(fā)生撞擊,加之進入液體溫度較低,直接作用于已變形的熱轉(zhuǎn)子,使轉(zhuǎn)子擠壓變形量冷卻定形,直接后果就是轉(zhuǎn)子和缸體磨損嚴重,轉(zhuǎn)子發(fā)生不可逆的彎曲損壞,動平衡被打破,振動變大。下面就帶液情況下真空泵螺桿受力情況進行分析。
真空泵單個螺桿受力情況可簡化為如圖2.4所示。
A、B兩點分別代表固定端和自由端軸承,F(xiàn)代表螺桿所受作用力,作用于螺桿C處,l為螺桿長度,a、b分別表示作用力與A、B兩點距離。
軸在A、B兩端的垂直約束力分別為:
AC段彎矩方程:
CB段彎矩方程:
已知撓曲線近似微分方程為:
分別以x1和(x2-a)為自變量對公式2.2.1積分,結果如下:
AC段:
CB段:
由于軸彎曲后的撓曲線應為光滑連續(xù)的曲線,因此交點C處的兩個轉(zhuǎn)角方程2.2.3和2.2.6、兩個撓度方程2.2.4和2.2.7應該分別相等,即:
求得:
將端點坐標(0,0)和(l,0)分別帶入式2.2.4和2.2.7中,得:
分別帶入式2.2.3、2.2.4、2.2.6、2.2.7得:
z*大撓度:先研究AC段,軸的z*大撓度應在處,帶入式2.2.8解得:
當a>b時,由上式可看出x1值小于a,因此z*大撓度點出現(xiàn)在AC段。將x1值帶入式2.2.9解得:
由式2.2.12可看出,b值越小,x1值越大,z*大撓度點離軸中點距離越遠,z*大撓度與中點撓度差值越大。在極端情況下,b值趨于0,從式2.2.12和2.2.13可解得:
而軸中心點撓度為:
在這種極端情況下, 相差不到3%,因此,無論集中力F作用在什么位置,均可用軸中心點撓度值來近似計算z*大撓度值,即:
軸的抗彎剛度EI為常數(shù),軸長l為固定值,因此z*大撓度與作用在軸垂直方向上的力成正比。由于缸體與轉(zhuǎn)子之間間隙只有z*大0.45mm,且只要軸彎曲z*大撓度大于間隙,轉(zhuǎn)子與缸體就會發(fā)生接觸,因此假定=0.45mm。
已知轉(zhuǎn)子螺桿處軸徑為d=0.1m,可由下列計算公式算得貫性矩:
已知真空泵轉(zhuǎn)子材質(zhì)為45#鋼,可查得其彈性模量為210GPa,因此軸的抗彎剛度EI為:
真空泵在運轉(zhuǎn)過程中,泵內(nèi)轉(zhuǎn)子的溫度將達到160℃左右,而缸體因為冷凍水(-2℃)冷卻的原因,溫度與室溫相近(約為20~30℃)。由于溫差的存在,實際運轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子軸向上會產(chǎn)生熱脹。查得45#鋼在20~200℃下的膨脹系數(shù)c為12.32×10-6,已知轉(zhuǎn)子原始長度為1100mm,通過公式計算出:
由于Δl實際值遠小于轉(zhuǎn)子原始長度,因此可以忽略不計。
由式2.2.14可得:
實測螺桿z*末端螺紋距約為l1=0.2m,因此壓強P為:
壓強P為245882Pa,即約為0.246MPa。也就是說只要轉(zhuǎn)子間壓力達到或超過0.246MPa,轉(zhuǎn)子與缸體就會發(fā)生接觸。而實際情況中,由于液體的不可壓縮性,真空泵帶液時,兩螺桿在出口端旋轉(zhuǎn)壓縮所產(chǎn)生的壓強是遠大于0.246MPa的,因此轉(zhuǎn)子與缸體之間會發(fā)生劇烈碰撞導致磨損。由此可知,真空泵帶液確實是轉(zhuǎn)子撞擊缸體進而產(chǎn)生振動和磨損的主要原因之一。
?、趲б汉?,真空泵出口壓力驟增,遠遠超過出口端唇封和機封的耐受極限,液體穿過唇封和機封進入齒輪箱,直接后果就是唇封和機封發(fā)生損壞。之后物料氣和液不斷的進入齒輪箱,齒輪箱內(nèi)潤滑油不斷被污染,造成同步齒輪及滾動軸承潤滑不良,逐漸出現(xiàn)磨損,同時齒輪箱壓力升高,無法通過換油解決,只能更換唇封、機械密封和軸承。圖2.5為損壞唇封、機封靜環(huán)和軸承。
2.2.2 介質(zhì)含有大量易聚合烴類物質(zhì)
?。?)由于介質(zhì)里含有大量烴類物質(zhì),長期運行過程中,烴類物質(zhì)聚合物會逐漸附著在真空泵轉(zhuǎn)子表面,真空泵兩個轉(zhuǎn)子間、轉(zhuǎn)子與缸體間的間隙會不斷縮小。VP-2310真空泵在設計時有一根由真空泵出口冷卻器至缸體的自冷卻管線,主要起到冷卻缸體內(nèi)部的作用。實際運轉(zhuǎn)過程中,由于出口氣相中含有聚合物,長時間運轉(zhuǎn)后聚合物堵塞了自冷卻管線,自冷卻管線失去了對缸體內(nèi)部的冷卻作用。
由VP-2310真空泵的隨機資料中可查詢,真空泵兩個轉(zhuǎn)子原始高低點間隙d1為0.4mm,轉(zhuǎn)子與缸體之間的間隙d2為0.45mm。當真空泵在設計狀態(tài)下運轉(zhuǎn),隨著運轉(zhuǎn)溫度上升,兩螺桿之間的高低點間隙和螺桿高點與缸體間隙(如圖2.5所示)會逐漸縮小,在達到某一個溫度點T(實測為160℃左右)時,壓縮氣體產(chǎn)生的熱量Q1與氣體通過真空泵所攜帶出的熱量Q2、冷凍水帶走的熱量Q3會達到平衡,溫度不再上升,此時兩螺桿間的間隙d1'和螺桿與缸體間隙d2'計算如下:
——轉(zhuǎn)子徑向熱變形量
——材料熱膨脹系數(shù)
——葉輪直徑
——運轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)子達到的溫度
——轉(zhuǎn)子初始溫度
由材料手冊查得45#鋼的熱脹系數(shù)為13.09×10-6(20~300℃),葉輪直徑D為340mm,T為160℃,T0取室溫 25℃。由公式2.2.10可得:
轉(zhuǎn)子兩端變形量為總變形量Δ的一半,即0.2825mm。
而由于聚合物的不斷附著,導致兩螺桿之間的間隙會進一步縮小,當間隙的凸點大于0.1175mm時,兩螺桿開始摩擦。隨著聚合物附著增多,摩擦面積加大,摩擦熱成為泵體內(nèi)部溫度增高重要熱源,局部摩擦高溫使局部聚合物碳化,摩擦擠壓又進一步使碳化聚合物在螺桿表面的粘合緊密度增強,聚合物脫落量愈來愈少,聚合面越來越大。如此過程循環(huán),導致泵系統(tǒng)過載、螺桿變形、磨損等問題交替并發(fā),直至泵系統(tǒng)失效。
當d1'為0時,即Δ=0.8mm,溫度T為:
當d2'為0時,即Δ=0.9mm,溫度T為:
而由于碳化聚合物擠壓滯留在螺桿表面,擠占了部分間隙,因此實際局部接觸溫度要遠高于計算溫度。在實際運轉(zhuǎn)中,實測在真空泵缸體內(nèi)溫度達到190~195℃時,缸體振動值開始變大,達到200℃時,可以聽見明顯的摩擦聲,振動值進一步變大,當溫度接近210℃時,電機過流跳閘。
由以上計算和實際溫度值及拆解觀察具體摩擦部位顏色可推測:在缸體內(nèi)溫度達到190℃前,兩螺桿因其上面碳化聚合物附著已發(fā)生摩擦,摩擦熱加劇了泵體內(nèi)部溫度進一步升高,繼而產(chǎn)生摩擦擠壓面進一步增大,螺桿發(fā)生擠壓撓曲變形,向外彎曲,與缸體發(fā)生接觸,真空泵振動和聲音變大,電流升高。當溫度接近210℃時,螺桿與缸體劇烈摩擦,螺桿旋轉(zhuǎn)阻力過大,電機超電流跳閘。
同時,烴類聚合物不可能非常均勻的附著在轉(zhuǎn)子上,不均勻的質(zhì)量分布勢必會導致轉(zhuǎn)子的質(zhì)量偏心,影響轉(zhuǎn)子動平衡,也是真空泵發(fā)生振動的誘因。
?。?)烴類聚合物不僅會聚集在轉(zhuǎn)子上,還會附著在真空泵出口消音器內(nèi)。隨著聚合物的積累,逐漸變窄的出口通道導致真空泵排氣不暢,壓力逐漸升高。當聚合物積累達到一定程度堵塞消音器時,真空泵出口將會憋壓,當壓力高于25kpa(出口壓力聯(lián)鎖值)時,真空泵聯(lián)鎖停機。圖2.7中橘黃色曲線顯示出口壓力緩慢上升,z*終達到聯(lián)鎖值,圖2.8顯示真空泵出口消音器內(nèi)聚合物。
3、解決方案
3.1恢復磨損
由于螺桿發(fā)生了不可逆的彎曲變形,外殼內(nèi)部拉傷凹損面積較大,校正螺桿、更正外殼內(nèi)部拉傷成為采取其他改進措施前的基礎。我們采取了分別車小螺桿外徑2mm、螺桿軸徑銑小1mm,激光熔鍍增補螺桿外徑3mm、增補螺桿軸徑2mm。然后,螺桿外圓磨到原尺寸,螺桿內(nèi)軸銑到原尺寸,密封型線手工復原工藝,外殼內(nèi)部采用直接激光熔鍍修補凹損面,航磨恢復工藝,修復參數(shù)如初。
3.2 VP-2310入口增加氣液分離罐
在氣相進入真空泵之前,增加一個入口氣液分離罐,可以有效防止真空泵入口短時大量帶液的情況。流程示意圖如圖3.1所示。
如圖,如果入口管線有積液,液體會s*先進入氣液分離罐。當氣液分離罐液位較高時,關閉分離罐出入口閥門,打開排液線和放空閥,排凈液體。氣液分離罐上部裝有除沫器,主要作用是分離氣體中夾帶的液滴,降低水含量。
3.3將冷卻線改為外接氮氣冷卻
配置一根裝有調(diào)壓閥和流量調(diào)節(jié)閥的氮氣管線至缸體冷卻線接口,替代原來的自冷卻線。通過調(diào)壓閥控制氮氣壓力低于25kPa,利用流量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)流量,防止真空泵出口超壓連鎖。這樣做可以有效的避免聚合物堵塞冷卻管線,有效控制真空泵缸體內(nèi)溫升。
3.4使用適當溶劑去除聚合物
定期使用溶劑對運轉(zhuǎn)時間超過一定時間的真空泵進行浸泡,以有效去除附著在轉(zhuǎn)子上的聚合物。主要使用的溶劑為制苯裝置抽余油,主要成分為粗己烷,實踐證明抽余油對聚合物有很好的溶解作用。同時定期拆除真空泵出口消音器,利用高壓水清理內(nèi)部聚合物,以防止真空泵出口憋壓。
3.5在泵體排氣端加裝溫度探測系統(tǒng)
在泵體排氣端加裝溫度探測系統(tǒng),設置停機溫度值為185攝氏度,以杜絕超高溫度使核心部件螺桿不可逆變形問題發(fā)生。
3.6 備件國產(chǎn)化,降低維修成本
通過與物裝中心溝通,在國內(nèi)尋找到了有經(jīng)驗和資質(zhì)的廠家對VPS-P1500型號真空泵備件進行了測繪,實現(xiàn)了單臺設備易損備件88.9%的國產(chǎn)化,有效降低了真空泵維修材料成本,減少了備件到貨周期。組織運保中心人員參與觀摩真空泵解體檢修過程,并獨立完成了VP-2310真空泵的7次故障檢修,大大降低了真空泵維修人工成本,提高了維修的及時性。表3.1為VPS-P1500型號真空泵進口與國產(chǎn)備件價格對照表。
由表3.1可以看出,國產(chǎn)化之后備件的總價格僅為進口備件總價格的1/10左右。
4、改造后實際效果
2015年初,按照上述方案對VP-2310進行了改造。經(jīng)過半年多的運轉(zhuǎn),實際效果非常明顯。增加入口氣液分離罐后,真空泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn),沒有再出現(xiàn)帶液情況;用抽余油對每臺連續(xù)運轉(zhuǎn)超過1個月的真空泵進行浸泡,同時利用高壓水對出口消音器進行沖洗,并將自冷卻改為外接氮氣冷卻,效果比較好,出口壓力和缸體溫度控制穩(wěn)定,振動值平穩(wěn),沒有再出現(xiàn)超電流跳閘現(xiàn)象。在泵體排氣端加裝溫度探測系統(tǒng),新增溫度連鎖,設置連鎖溫度值為185攝氏度,杜絕了超高溫度使核心部件螺桿不可逆變形問題發(fā)生。在真空泵維修和備件國產(chǎn)化以后,有效降低了維修成本,在VP-2310螺桿干式真空泵的7次故障中,共計節(jié)約材料成本約100萬元,節(jié)約人工成本18.2萬元。
5、總結
通過對VP-2310真空泵常見故障的原因分析和計算,找出了真空泵故障原因,并通過相關改造措施,實現(xiàn)了真空泵現(xiàn)階段的平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。得出的主要結論為:
?。ㄒ唬┙橘|(zhì)帶液對干式螺桿真空泵穩(wěn)定運轉(zhuǎn)影響較大,會導致異常振動、轉(zhuǎn)子磨損及密封損壞等后果。在真空泵入口增加氣液分離罐,可以有效避免真空泵入口帶液。
?。ǘ┙橘|(zhì)的化學性質(zhì)對干式螺桿真空泵長周期運轉(zhuǎn)影響較大,易聚合的介質(zhì)會導致干式螺桿真空泵超溫超壓、轉(zhuǎn)子磨損、異常振動。因此在選型時需對介質(zhì)化學性質(zhì)進行分析,通過一些方法去除介質(zhì)中易聚合的成分,并采取有效措施控制真空泵缸體內(nèi)溫度,防止聚合物快速聚合影響真空泵平穩(wěn)運轉(zhuǎn),延長干式真空泵使用壽命。
?。ㄈ└墒铰輻U真空泵維修和備件的成功國產(chǎn)化,不僅大大降低了維修成本,對于國內(nèi)現(xiàn)階段干式真空泵的研究和發(fā)展也起到了積極的促進作用。
參考文獻
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[2]郭蓓、薛建國等.干式螺桿真空泵研究現(xiàn)狀與展望.真空.2009
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[4]文聯(lián)奎等.《基礎數(shù)據(jù)》(第二版),中國石化出版社.2007
第一作者簡介:
王飛,中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司設備工程師,畢業(yè)于大連
理工大學過程裝備與控制工程專業(yè),一直從事化機裝備維保工作。
來源:■文/中國石化股份北京燕山分公司 王飛 張穎 陳孝輝 王占華 鐘明喜 李淑紅
【壓縮機網(wǎng)】摘要:VP-2310螺桿干式真空泵為碳八抽提苯乙烯裝置核心設備之一,共三臺,型號為VPS-P1500,均為從韓國進口設備。本文闡述了VP-2310真空泵在運行過程中出現(xiàn)的振動大、過載保護停機、機械密封頻繁泄漏等現(xiàn)象,繼而導致螺桿彎曲變形,真空泵不能正常工作。通過對真空泵解體檢查,對轉(zhuǎn)子受力和熱變形情況進行分析計算,得出主要故障原因為:真空泵入口瞬時大量帶液導致液擊;介質(zhì)里含有大量易聚合烴類物質(zhì),受熱聚合粘結螺桿體表面碳化。經(jīng)過分析,可以通過以下方式改善真空泵運轉(zhuǎn)狀況,提高運轉(zhuǎn)周期:一、在泵入口增加帶有除沫器的氣液分離罐,以避免真空泵入口帶液導致液擊過載停機;二、將缸體冷卻管線由出口氣體自冷卻改為外接氮氣冷卻,增強高真空度條件下機體內(nèi)部散熱條件,降低機體內(nèi)部工作溫度,以阻止熱聚合物粘結螺桿體表面碳化發(fā)生,防止冷卻管線被聚合物堵塞而失去冷卻作用;三、定期用抽余油浸泡清理真空泵和出口消音器內(nèi)聚合物,防止聚合物長期積累導致轉(zhuǎn)子摩擦;四、在泵體排氣端加裝溫度探測系統(tǒng),超高溫度停機,防止超高溫導致螺桿變形問題發(fā)生。五、核心零部件、備件國產(chǎn)化,降低維修成本。
1、前言
碳八抽提苯乙烯裝置VP-2310螺桿干式真空泵為裝置的核心設備之一,主要用于保持各分離單元系統(tǒng)負壓工況。在實際運轉(zhuǎn)過程中,VP-2310A/B/C工作介質(zhì)帶液情況時有發(fā)生,且烴類物質(zhì)聚合嚴重,泵運行一段時間后便出現(xiàn)振動大、超電流、機械密封泄漏等故障。
1.1VP-2310真空泵簡介
VP-2310選用型號為VPS-P1500的雙螺桿干式真空泵,從韓國進口。螺桿干式真空泵是干式真空泵家族中的一員。所謂干式真空泵,一般認為能在大氣壓到10-2Pa的壓力范圍內(nèi)工作。在泵的抽氣流道中,不能有任何油類和液體,排氣與大氣或火炬等后系統(tǒng)相通,能連續(xù)向后系統(tǒng)中排氣的泵,也叫無油真空泵。干式螺桿真空泵是利用一對螺桿在泵體內(nèi)高速反向旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生吸氣和排氣的抽氣設備,具有占地少,輔助系統(tǒng)簡單,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低,振動小,工作腔內(nèi)無需油潤滑、操作維護方便等優(yōu)點,可以用于抽除介質(zhì)內(nèi)含有大量可凝氣體及少量粉塵的工況。但由于螺桿加工精度高,國內(nèi)使用的干式真空泵大多為進口,無論是整泵還是備件,價格都十分昂貴,使得維修成本較高。以下是VP-2310的結構示意圖(圖1.1)和技術參數(shù)表(表1.1)。
1.2 螺桿干式真空泵工作原理
與螺桿壓縮機相似,螺桿干式真空泵的工作過程分為吸氣、壓縮和排氣三個過程。隨著轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn),每對相互嚙合的齒相繼完成相同的工作循環(huán)。
1、吸氣過程
圖1.2展示了螺桿干式真空泵的吸氣過程。由排氣端向吸氣端查看,主螺桿順時針方向旋轉(zhuǎn),從螺桿逆時針方向旋轉(zhuǎn),上方為吸氣端,下方為排氣端。
圖中a所示為吸氣過程即將開始,在這一時刻,這一對齒前段型線完全嚙合,且即將與吸氣口連接。隨著轉(zhuǎn)子開始轉(zhuǎn)動,由于齒的一端逐漸脫離嚙合而形成了齒面空間,這個空間體積隨著轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動而逐漸擴大,在其內(nèi)部形成了短時真空,而此空間與吸氣口直接相連,因此氣體在壓差作用下進入其中,如圖b中所示陰影部分。圖中c為吸氣結束位置,其顯著特點是齒面空間達到z*大值,空間與吸氣口斷開,吸氣過程結束。
2、壓縮及排氣過程過程
圖1.3展示了螺桿干式真空泵壓縮及排氣過程。由排氣端向吸氣端查看,主螺桿逆時針方向旋轉(zhuǎn);從螺桿順時針方向旋轉(zhuǎn),上方為吸氣端,下方為排氣端。
圖中d為壓縮過程開始,隨著轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn),齒面空間由于齒的逐漸嚙合而不斷變小,被密封在齒面空間里的氣體體積也隨之減小,壓力升高,從而實現(xiàn)氣體的壓縮過程,一直持續(xù)到過程e,齒面空間與排氣口連通之前。在進入過程f時,齒面空間與排氣口連通,氣體由于壓差的作用逐漸由排氣口排出,直至過程e,排氣過程結束。
從上述工作原理可以看出,螺桿干式真空泵是一種容積式泵,氣體壓縮靠容積的變化來實現(xiàn),而容積的變化又借助螺桿泵的一對轉(zhuǎn)子在氣缸內(nèi)做回轉(zhuǎn)運動來達到。它的容積在變大和縮小的同時,其空間位置也在變化。
目前螺桿干式真空泵轉(zhuǎn)子主要形式有五種,分別為單頭等螺距矩形螺紋轉(zhuǎn)子、單頭等螺距梯形螺紋轉(zhuǎn)子、單頭變螺距梯形螺紋轉(zhuǎn)子、單頭等螺距凹面轉(zhuǎn)子和雙邊對稱圓弧型線轉(zhuǎn)子。VP-2310采用的是單頭變螺距梯形螺紋轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子結構如圖1.4所示。
單頭變螺距梯形螺紋轉(zhuǎn)子主要特點為螺桿螺距從吸氣端到排氣端按變螺距系數(shù)變化,大導程一端為吸入端。開始時吸氣量較大,在兩轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)過程中,封閉腔體越來越小,氣體被壓縮,具有內(nèi)壓縮作用,即邊輸送邊壓縮,能夠降低整個系統(tǒng)的排氣壓縮功耗,并對發(fā)生在排氣口的喘振現(xiàn)象有抑制作用,使機泵運轉(zhuǎn)更加穩(wěn)定,降低振動和噪音。
2、VP-2310真空泵常見故障及原因分析
2.1常見故障
2014年9月至2015年1月期間,VP-2310三臺螺桿干式真空泵共出現(xiàn)7次故障,具體故障時間及故障現(xiàn)象如表2.1所示。
由表2.1可以看出,真空泵的主要故障現(xiàn)象為振動劇烈,排液口可見大量液體,齒輪箱潤滑油乳化,電流升高。解體后螺桿表面附著大量黑色聚合物,螺桿和缸體表面磨損較為明顯。圖2.1、2.2、2.3分別為轉(zhuǎn)子表面出現(xiàn)的磨損、缸體表面出現(xiàn)的磨損和轉(zhuǎn)子表面附著的聚合物。
2.2原因分析
2.2.1 真空泵入口帶液
VP-2310真空泵入口介質(zhì)主要為C8烴、空氣和水蒸汽的混合氣,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,該真空泵的吸入介質(zhì)從塔頂采出到進入VP-2310入口需要經(jīng)過100多米長的管線,介質(zhì)在經(jīng)過這段管線的過程中溫降比較大,在這個過程中部分氣相(主要是水蒸氣)液化,液體集中在真空泵入口管線的某個低點,當管內(nèi)積液達到一定程度,液相將被吸入真空泵,導致真空泵短時間內(nèi)大量帶液。工藝技術人員在做工藝流程調(diào)節(jié)的過程中,由于誤操作或者閥門內(nèi)漏,也有可能導致真空泵短時間內(nèi)大量帶液。主要造成兩方面影響:
?、佼敻墒铰輻U真空泵兩螺桿進入圖1.3中過程d時,氣體介質(zhì)開始被壓縮,在達到過程e的前一瞬間,壓力達到z*大值。然而當介質(zhì)變?yōu)橐后w時,由于液體的不可壓縮性,在d-e過程中,隨著齒面空間的變小,封閉的齒面空間內(nèi)會產(chǎn)生巨大的壓力,兩螺桿發(fā)生撓曲變形,與缸體發(fā)生撞擊,加之進入液體溫度較低,直接作用于已變形的熱轉(zhuǎn)子,使轉(zhuǎn)子擠壓變形量冷卻定形,直接后果就是轉(zhuǎn)子和缸體磨損嚴重,轉(zhuǎn)子發(fā)生不可逆的彎曲損壞,動平衡被打破,振動變大。下面就帶液情況下真空泵螺桿受力情況進行分析。
真空泵單個螺桿受力情況可簡化為如圖2.4所示。
A、B兩點分別代表固定端和自由端軸承,F(xiàn)代表螺桿所受作用力,作用于螺桿C處,l為螺桿長度,a、b分別表示作用力與A、B兩點距離。
軸在A、B兩端的垂直約束力分別為:
AC段彎矩方程:
CB段彎矩方程:
已知撓曲線近似微分方程為:
分別以x1和(x2-a)為自變量對公式2.2.1積分,結果如下:
AC段:
CB段:
由于軸彎曲后的撓曲線應為光滑連續(xù)的曲線,因此交點C處的兩個轉(zhuǎn)角方程2.2.3和2.2.6、兩個撓度方程2.2.4和2.2.7應該分別相等,即:
求得:
將端點坐標(0,0)和(l,0)分別帶入式2.2.4和2.2.7中,得:
分別帶入式2.2.3、2.2.4、2.2.6、2.2.7得:
z*大撓度:先研究AC段,軸的z*大撓度應在處,帶入式2.2.8解得:
當a>b時,由上式可看出x1值小于a,因此z*大撓度點出現(xiàn)在AC段。將x1值帶入式2.2.9解得:
由式2.2.12可看出,b值越小,x1值越大,z*大撓度點離軸中點距離越遠,z*大撓度與中點撓度差值越大。在極端情況下,b值趨于0,從式2.2.12和2.2.13可解得:
而軸中心點撓度為:
在這種極端情況下, 相差不到3%,因此,無論集中力F作用在什么位置,均可用軸中心點撓度值來近似計算z*大撓度值,即:
軸的抗彎剛度EI為常數(shù),軸長l為固定值,因此z*大撓度與作用在軸垂直方向上的力成正比。由于缸體與轉(zhuǎn)子之間間隙只有z*大0.45mm,且只要軸彎曲z*大撓度大于間隙,轉(zhuǎn)子與缸體就會發(fā)生接觸,因此假定=0.45mm。
已知轉(zhuǎn)子螺桿處軸徑為d=0.1m,可由下列計算公式算得貫性矩:
已知真空泵轉(zhuǎn)子材質(zhì)為45#鋼,可查得其彈性模量為210GPa,因此軸的抗彎剛度EI為:
真空泵在運轉(zhuǎn)過程中,泵內(nèi)轉(zhuǎn)子的溫度將達到160℃左右,而缸體因為冷凍水(-2℃)冷卻的原因,溫度與室溫相近(約為20~30℃)。由于溫差的存在,實際運轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子軸向上會產(chǎn)生熱脹。查得45#鋼在20~200℃下的膨脹系數(shù)c為12.32×10-6,已知轉(zhuǎn)子原始長度為1100mm,通過公式計算出:
由于Δl實際值遠小于轉(zhuǎn)子原始長度,因此可以忽略不計。
由式2.2.14可得:
實測螺桿z*末端螺紋距約為l1=0.2m,因此壓強P為:
壓強P為245882Pa,即約為0.246MPa。也就是說只要轉(zhuǎn)子間壓力達到或超過0.246MPa,轉(zhuǎn)子與缸體就會發(fā)生接觸。而實際情況中,由于液體的不可壓縮性,真空泵帶液時,兩螺桿在出口端旋轉(zhuǎn)壓縮所產(chǎn)生的壓強是遠大于0.246MPa的,因此轉(zhuǎn)子與缸體之間會發(fā)生劇烈碰撞導致磨損。由此可知,真空泵帶液確實是轉(zhuǎn)子撞擊缸體進而產(chǎn)生振動和磨損的主要原因之一。
?、趲б汉?,真空泵出口壓力驟增,遠遠超過出口端唇封和機封的耐受極限,液體穿過唇封和機封進入齒輪箱,直接后果就是唇封和機封發(fā)生損壞。之后物料氣和液不斷的進入齒輪箱,齒輪箱內(nèi)潤滑油不斷被污染,造成同步齒輪及滾動軸承潤滑不良,逐漸出現(xiàn)磨損,同時齒輪箱壓力升高,無法通過換油解決,只能更換唇封、機械密封和軸承。圖2.5為損壞唇封、機封靜環(huán)和軸承。
2.2.2 介質(zhì)含有大量易聚合烴類物質(zhì)
?。?)由于介質(zhì)里含有大量烴類物質(zhì),長期運行過程中,烴類物質(zhì)聚合物會逐漸附著在真空泵轉(zhuǎn)子表面,真空泵兩個轉(zhuǎn)子間、轉(zhuǎn)子與缸體間的間隙會不斷縮小。VP-2310真空泵在設計時有一根由真空泵出口冷卻器至缸體的自冷卻管線,主要起到冷卻缸體內(nèi)部的作用。實際運轉(zhuǎn)過程中,由于出口氣相中含有聚合物,長時間運轉(zhuǎn)后聚合物堵塞了自冷卻管線,自冷卻管線失去了對缸體內(nèi)部的冷卻作用。
由VP-2310真空泵的隨機資料中可查詢,真空泵兩個轉(zhuǎn)子原始高低點間隙d1為0.4mm,轉(zhuǎn)子與缸體之間的間隙d2為0.45mm。當真空泵在設計狀態(tài)下運轉(zhuǎn),隨著運轉(zhuǎn)溫度上升,兩螺桿之間的高低點間隙和螺桿高點與缸體間隙(如圖2.5所示)會逐漸縮小,在達到某一個溫度點T(實測為160℃左右)時,壓縮氣體產(chǎn)生的熱量Q1與氣體通過真空泵所攜帶出的熱量Q2、冷凍水帶走的熱量Q3會達到平衡,溫度不再上升,此時兩螺桿間的間隙d1'和螺桿與缸體間隙d2'計算如下:
——轉(zhuǎn)子徑向熱變形量
——材料熱膨脹系數(shù)
——葉輪直徑
——運轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)子達到的溫度
——轉(zhuǎn)子初始溫度
由材料手冊查得45#鋼的熱脹系數(shù)為13.09×10-6(20~300℃),葉輪直徑D為340mm,T為160℃,T0取室溫 25℃。由公式2.2.10可得:
轉(zhuǎn)子兩端變形量為總變形量Δ的一半,即0.2825mm。
而由于聚合物的不斷附著,導致兩螺桿之間的間隙會進一步縮小,當間隙的凸點大于0.1175mm時,兩螺桿開始摩擦。隨著聚合物附著增多,摩擦面積加大,摩擦熱成為泵體內(nèi)部溫度增高重要熱源,局部摩擦高溫使局部聚合物碳化,摩擦擠壓又進一步使碳化聚合物在螺桿表面的粘合緊密度增強,聚合物脫落量愈來愈少,聚合面越來越大。如此過程循環(huán),導致泵系統(tǒng)過載、螺桿變形、磨損等問題交替并發(fā),直至泵系統(tǒng)失效。
當d1'為0時,即Δ=0.8mm,溫度T為:
當d2'為0時,即Δ=0.9mm,溫度T為:
而由于碳化聚合物擠壓滯留在螺桿表面,擠占了部分間隙,因此實際局部接觸溫度要遠高于計算溫度。在實際運轉(zhuǎn)中,實測在真空泵缸體內(nèi)溫度達到190~195℃時,缸體振動值開始變大,達到200℃時,可以聽見明顯的摩擦聲,振動值進一步變大,當溫度接近210℃時,電機過流跳閘。
由以上計算和實際溫度值及拆解觀察具體摩擦部位顏色可推測:在缸體內(nèi)溫度達到190℃前,兩螺桿因其上面碳化聚合物附著已發(fā)生摩擦,摩擦熱加劇了泵體內(nèi)部溫度進一步升高,繼而產(chǎn)生摩擦擠壓面進一步增大,螺桿發(fā)生擠壓撓曲變形,向外彎曲,與缸體發(fā)生接觸,真空泵振動和聲音變大,電流升高。當溫度接近210℃時,螺桿與缸體劇烈摩擦,螺桿旋轉(zhuǎn)阻力過大,電機超電流跳閘。
同時,烴類聚合物不可能非常均勻的附著在轉(zhuǎn)子上,不均勻的質(zhì)量分布勢必會導致轉(zhuǎn)子的質(zhì)量偏心,影響轉(zhuǎn)子動平衡,也是真空泵發(fā)生振動的誘因。
?。?)烴類聚合物不僅會聚集在轉(zhuǎn)子上,還會附著在真空泵出口消音器內(nèi)。隨著聚合物的積累,逐漸變窄的出口通道導致真空泵排氣不暢,壓力逐漸升高。當聚合物積累達到一定程度堵塞消音器時,真空泵出口將會憋壓,當壓力高于25kpa(出口壓力聯(lián)鎖值)時,真空泵聯(lián)鎖停機。圖2.7中橘黃色曲線顯示出口壓力緩慢上升,z*終達到聯(lián)鎖值,圖2.8顯示真空泵出口消音器內(nèi)聚合物。
3、解決方案
3.1恢復磨損
由于螺桿發(fā)生了不可逆的彎曲變形,外殼內(nèi)部拉傷凹損面積較大,校正螺桿、更正外殼內(nèi)部拉傷成為采取其他改進措施前的基礎。我們采取了分別車小螺桿外徑2mm、螺桿軸徑銑小1mm,激光熔鍍增補螺桿外徑3mm、增補螺桿軸徑2mm。然后,螺桿外圓磨到原尺寸,螺桿內(nèi)軸銑到原尺寸,密封型線手工復原工藝,外殼內(nèi)部采用直接激光熔鍍修補凹損面,航磨恢復工藝,修復參數(shù)如初。
3.2 VP-2310入口增加氣液分離罐
在氣相進入真空泵之前,增加一個入口氣液分離罐,可以有效防止真空泵入口短時大量帶液的情況。流程示意圖如圖3.1所示。
如圖,如果入口管線有積液,液體會s*先進入氣液分離罐。當氣液分離罐液位較高時,關閉分離罐出入口閥門,打開排液線和放空閥,排凈液體。氣液分離罐上部裝有除沫器,主要作用是分離氣體中夾帶的液滴,降低水含量。
3.3將冷卻線改為外接氮氣冷卻
配置一根裝有調(diào)壓閥和流量調(diào)節(jié)閥的氮氣管線至缸體冷卻線接口,替代原來的自冷卻線。通過調(diào)壓閥控制氮氣壓力低于25kPa,利用流量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)流量,防止真空泵出口超壓連鎖。這樣做可以有效的避免聚合物堵塞冷卻管線,有效控制真空泵缸體內(nèi)溫升。
3.4使用適當溶劑去除聚合物
定期使用溶劑對運轉(zhuǎn)時間超過一定時間的真空泵進行浸泡,以有效去除附著在轉(zhuǎn)子上的聚合物。主要使用的溶劑為制苯裝置抽余油,主要成分為粗己烷,實踐證明抽余油對聚合物有很好的溶解作用。同時定期拆除真空泵出口消音器,利用高壓水清理內(nèi)部聚合物,以防止真空泵出口憋壓。
3.5在泵體排氣端加裝溫度探測系統(tǒng)
在泵體排氣端加裝溫度探測系統(tǒng),設置停機溫度值為185攝氏度,以杜絕超高溫度使核心部件螺桿不可逆變形問題發(fā)生。
3.6 備件國產(chǎn)化,降低維修成本
通過與物裝中心溝通,在國內(nèi)尋找到了有經(jīng)驗和資質(zhì)的廠家對VPS-P1500型號真空泵備件進行了測繪,實現(xiàn)了單臺設備易損備件88.9%的國產(chǎn)化,有效降低了真空泵維修材料成本,減少了備件到貨周期。組織運保中心人員參與觀摩真空泵解體檢修過程,并獨立完成了VP-2310真空泵的7次故障檢修,大大降低了真空泵維修人工成本,提高了維修的及時性。表3.1為VPS-P1500型號真空泵進口與國產(chǎn)備件價格對照表。
由表3.1可以看出,國產(chǎn)化之后備件的總價格僅為進口備件總價格的1/10左右。
4、改造后實際效果
2015年初,按照上述方案對VP-2310進行了改造。經(jīng)過半年多的運轉(zhuǎn),實際效果非常明顯。增加入口氣液分離罐后,真空泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn),沒有再出現(xiàn)帶液情況;用抽余油對每臺連續(xù)運轉(zhuǎn)超過1個月的真空泵進行浸泡,同時利用高壓水對出口消音器進行沖洗,并將自冷卻改為外接氮氣冷卻,效果比較好,出口壓力和缸體溫度控制穩(wěn)定,振動值平穩(wěn),沒有再出現(xiàn)超電流跳閘現(xiàn)象。在泵體排氣端加裝溫度探測系統(tǒng),新增溫度連鎖,設置連鎖溫度值為185攝氏度,杜絕了超高溫度使核心部件螺桿不可逆變形問題發(fā)生。在真空泵維修和備件國產(chǎn)化以后,有效降低了維修成本,在VP-2310螺桿干式真空泵的7次故障中,共計節(jié)約材料成本約100萬元,節(jié)約人工成本18.2萬元。
5、總結
通過對VP-2310真空泵常見故障的原因分析和計算,找出了真空泵故障原因,并通過相關改造措施,實現(xiàn)了真空泵現(xiàn)階段的平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。得出的主要結論為:
?。ㄒ唬┙橘|(zhì)帶液對干式螺桿真空泵穩(wěn)定運轉(zhuǎn)影響較大,會導致異常振動、轉(zhuǎn)子磨損及密封損壞等后果。在真空泵入口增加氣液分離罐,可以有效避免真空泵入口帶液。
?。ǘ┙橘|(zhì)的化學性質(zhì)對干式螺桿真空泵長周期運轉(zhuǎn)影響較大,易聚合的介質(zhì)會導致干式螺桿真空泵超溫超壓、轉(zhuǎn)子磨損、異常振動。因此在選型時需對介質(zhì)化學性質(zhì)進行分析,通過一些方法去除介質(zhì)中易聚合的成分,并采取有效措施控制真空泵缸體內(nèi)溫度,防止聚合物快速聚合影響真空泵平穩(wěn)運轉(zhuǎn),延長干式真空泵使用壽命。
?。ㄈ└墒铰輻U真空泵維修和備件的成功國產(chǎn)化,不僅大大降低了維修成本,對于國內(nèi)現(xiàn)階段干式真空泵的研究和發(fā)展也起到了積極的促進作用。
參考文獻
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[4]文聯(lián)奎等.《基礎數(shù)據(jù)》(第二版),中國石化出版社.2007
第一作者簡介:
王飛,中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司設備工程師,畢業(yè)于大連
理工大學過程裝備與控制工程專業(yè),一直從事化機裝備維保工作。
來源:■文/中國石化股份北京燕山分公司 王飛 張穎 陳孝輝 王占華 鐘明喜 李淑紅
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