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循環(huán)氫壓縮機排氣量降低的原因分析及解決措施

  【壓縮機網(wǎng)】一、前言

  在石油化工行業(yè)中,使用z*廣泛的壓縮機組為往復式壓縮機、離心式壓縮機。壓縮機機組是煉化裝置的核心設備,其長周期、安全、平穩(wěn)運行,是煉化裝置長周期、安全生產(chǎn)運行的關(guān)鍵。特別是在加氫精制裝置,往復式氫壓機得到了廣泛的使用。新氫壓縮機和循環(huán)氫壓縮機,都屬于往復式壓縮機,其作用主要為加氫精制反應系統(tǒng)補氫增壓、原料氫循環(huán)使用。我司的柴油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機C-1002A/B機組為固定水冷式、一級、對稱平衡型無油潤滑往復活塞式壓縮機,其作用是為柴油加氫裝置反應系統(tǒng)輸送原料氫氣及原料氫循環(huán)、系統(tǒng)補氫增壓。自2015年5月20日投入生產(chǎn)以來,循環(huán)氫壓縮機C-1002A/B相繼出現(xiàn)排氣量降低,滿足不了生產(chǎn)需要。

循環(huán)氫壓縮機排氣量降低的原因分析及解決措施

  二、循環(huán)氫壓縮機機組概述

  我司15萬噸/年柴油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機C-1002A/B機組為固定水冷、一級、對稱平衡型無油潤滑往復活塞式壓縮機,為15萬噸/年柴油加氫裝置反應系統(tǒng)用的循環(huán)氫增壓循環(huán),一備一用。

  該循環(huán)氫壓縮機機組規(guī)格型號為DW-11.46 /30-42,額度流量為11.46Nm3 /min,額度吸氣壓力為3.0MPa,額度排氣壓力為4.2MPa,其詳細的技術(shù)參數(shù)如表1所示。

  三、故障的原因分析及解決措施

  現(xiàn)以我司循環(huán)氫壓縮C-1002A生產(chǎn)運行過程中,突然機組排氣量降低,滿足不了生產(chǎn)需要,被迫切換機組停機檢修為例,分析機組排氣量降低的原因,并針對性的提出合理的解決措施。

  1、故障描述

  2017年6月3日17:43,中控主操進行巡檢時發(fā)現(xiàn),循環(huán)氫壓縮機C-1002A出口流量降低,如圖1和圖2所示,由原來的出口流量13704.518Nm3/h一下降到8620.269Nm3/h,出口流量降低了37.1%,滿足不了生產(chǎn)需要,被迫切換備用機組進行停機檢修。

循環(huán)氫壓縮機排氣量降低的原因分析及解決措施

循環(huán)氫壓縮機排氣量降低的原因分析及解決措施

  2、原因分析及解決措施

  壓縮機組排氣量不足是與壓縮機的設計氣量相比而言的,影響機組排氣量的因素很多,包括生產(chǎn)工況、機器性能和氣體性質(zhì)等。針對本次機組排氣量降低故障,從檢修的情況可知,機組排氣量降低有以下幾方面的原因:

 ?。?)從現(xiàn)場檢修可知,機組進口過濾器壓差大,打開檢查發(fā)現(xiàn)過濾器積垢堵塞,使吸氣阻力增大,從而造成排氣量減少。

  解決措施:要定期檢查和清洗過濾器濾芯。

  (2)壓縮機氣的故障,造成氣漏氣,影響機組排氣量。

  從檢修情況看,機組氣閥覆蓋著結(jié)焦物,左右氣缸排氣閥閥片部分斷裂,彈簧斷裂,進、排氣閥閥片及閥座有腐蝕磨損,如圖3。因此,壓縮機吸、排氣閥的故障對排氣量的影響主要為閥座與閥片間結(jié)焦物或其它雜物,關(guān)閉不嚴,形成漏氣。這不僅影響排氣量,而且還影響間級壓力和溫度的變化,造成機組排氣溫度高。

循環(huán)氫壓縮機排氣量降低的原因分析及解決措施

  其中閥座與閥片接觸不嚴形成漏氣而影響了排氣量,一個是制造質(zhì)量問題,如閥片翹曲等;一個是由于閥座與閥片磨損嚴重而形成漏氣;還有就是氣閥彈簧力與氣體力匹配的不好。彈力過強則使閥片開啟遲緩,彈力太弱則閥片關(guān)閉不及時,這些不僅影響了氣量,而且會影響到功率的增加,以及氣閥閥片、彈簧的壽命。同時,也會影響到氣體壓力和溫度的變化。還有,在安裝時,壓緊氣閥的壓緊力不當。壓緊力小,則要漏氣,當然太緊也不行,會使閥罩變形、損壞。一般壓緊力可用下式計算:p=kπ/4 D2P,D為閥腔直徑,P為z*大氣體壓力,K為大于1的值,一般取1.5~2.5,低壓時K=1.5~2.0,高壓時K=1.5~2.5。這樣取K,實踐證明是好的。氣閥有了故障,閥蓋必然發(fā)熱,同時壓力也不正常。

  解決措施:更換斷裂和損壞的氣閥閥片、彈簧和閥座或整套更換氣閥。因本次裝置循環(huán)氫含硫化氫高(約8000PPM),因此注意氣閥的材質(zhì)要符合現(xiàn)工藝工況的特性,嚴格把控好氣閥及彈簧的質(zhì)量。更換的備件要認真檢查驗收,閥片不得有變形、裂紋、劃痕等缺陷;閥座密封面不得有腐蝕麻點、氣孔及劃痕,表面粗糙度為Ra0.8,閥座邊緣不得有裂紋、溝槽等缺陷;閥座與閥片接觸線應連續(xù)封閉;對氣閥組裝后,用煤油進行氣密性試驗,對超標一律更換或返修。同時要嚴格控制好機組進氣氣源的潔凈度,介質(zhì)要干凈,在機組大修和裝置檢修后,要嚴格按規(guī)程對所屬管線逐條進行吹掃、置換。在進行機組檢修時,要嚴格按照《SHS 01020-2004 活塞式壓縮機維護檢修規(guī)程》進行檢修和驗收,把控好檢修質(zhì)量。

  (3)機組填料函密封泄漏產(chǎn)生漏氣使氣量降低。

  機組在運行時發(fā)現(xiàn)填料函存在泄漏產(chǎn)生漏氣使氣量降低。經(jīng)對填料函打開檢修,發(fā)現(xiàn)填料函存在磨損磨損、拉傷、油泥積垢及活塞桿存在局部磨損的問題。

  究其原因,s*先是填料函本身制造時不合要求;其次可能是由于在安裝時,活塞桿與填料函中心對中不好,產(chǎn)生磨損、拉傷等造成漏氣;填料氮封氣源不干凈,導致積垢磨損。一般在填料函處加注潤滑油,起潤滑、密封、冷卻作用。

  解決措施:更換整套磨損的填料函,對活塞桿進行研磨,控制好填料氮封氣源氮氣,不含水和氣源要干凈。

 ?。?)氣缸、活塞、活塞環(huán)磨損嚴重、超差,使有關(guān)間隙增大,泄漏量增大,影響到了排氣量。檢修發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)存在磨損,間隙過大的問題。

  解決措施:更換磨損的活塞環(huán)。嚴格控制安裝質(zhì)量,活塞間隙要嚴格按照圖紙大要求。無圖紙時,可依據(jù)規(guī)范標準經(jīng)驗資料。對于活塞與氣缸之間沿圓周的間隙,如為鑄鐵活塞時,間隙值為氣缸直徑的0.06/100~0.09/100;對于鋁合金活塞,間隙為氣徑直徑的0.12/100~0.18/100;鋼活塞可取鋁合金活塞的較小值。在機組檢修時,要嚴格按照《SHS 01020-2004 活塞式壓縮機維護檢修規(guī)程》進行檢修和驗收,把控好檢修質(zhì)量。

 ?。?)機組管理不到位,應加強機組的管理工作,做好機組的日常維護保養(yǎng)和定期維護保養(yǎng)工作,成立公司級的大型機組特護工作,崗位操作人員要嚴格按照設備安全操作規(guī)程操作。

  四、檢修后機組運行效果

  循環(huán)氫壓縮機C-1002A排氣量降低故障,經(jīng)過仔細排查檢修合格投入運行后,加強了工藝操作和機組的日常維護保養(yǎng)及定期維護保養(yǎng)工作。機組投用到目前,運行良好,各工藝指標正常。

  結(jié)束語

  循環(huán)氫壓縮機是裝置的關(guān)鍵性設備,其安全平穩(wěn)運行,是裝置長周期、安全平穩(wěn)生產(chǎn)運行的關(guān)鍵。循環(huán)氫壓縮機排氣量不足是往復式壓縮機常見的故障之一,其產(chǎn)生的原因既有工藝方面的原因,也有設備及機組管理方面的原因。因此,為了確保機組的安全平穩(wěn)運行,應該建立健全大型機組的特護管理組織機構(gòu),明確職責,加強分工,加強機組的管理工作。要加強機組的日常維護保養(yǎng)和定期維護保養(yǎng)工作;機組要定時定點進行巡檢點檢工作,及時發(fā)現(xiàn)機組在運行過程中的隱患,確保機組的安全運行。同時,崗位操作人員要嚴格按照設備安全操作規(guī)程進行操作,嚴禁違規(guī)操作。只有這樣堅持科學的管理,降低設備故障率,才能降低設備維修和管理成本,確保設備的安全運行,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

  參考文獻
  【1】SHS 01020-2004 《活塞式壓縮機維護檢修規(guī)程》
  【2】中國石油石化工程研究會.《煉油設備工程師手冊(第二版)》.中國石化出版社.2009
  【3】王福利 田吉新 戴有恒.《石油化工廠設備檢修手冊 壓縮機組》.中國石化出版社.2007
  【4】中國石化集團上海工程有限公司.《化工工藝設計手冊(第四版)》.中國石化出版社.2009

  作者簡介
  石芝鋒,男,本科學士,中級工程師過程裝備與控制工程專業(yè),設備工程師。在石油化工及燃氣行業(yè)從事設備專業(yè)技術(shù)管理工作近7年,精通設備專業(yè)技術(shù)管理及設備故障處理。曾就職于中國燃氣,現(xiàn)擔任廣西欽州泰興石油化工有限公司設備主管。

標簽: 循環(huán)氫壓縮機  

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