【壓縮機(jī)網(wǎng)】河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠2005年2月份建成投產(chǎn)一套KDONAr-6000/ 2000/180型空分裝置,其中氧壓機(jī)采用某國內(nèi)壓縮機(jī)公司生產(chǎn)的ZW-52/20型活塞式氧壓機(jī),工廠代號(hào)0310X,采用立式、四列、四缸、三級(jí)雙作用、氣缸無油潤滑、水冷式。氧壓機(jī)三臺(tái),兩用一備。
一、機(jī)器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
一二級(jí)活塞環(huán)為普通的搭接口式矩形斷面聚四氟乙烯環(huán)。三級(jí)活塞環(huán)采用T型活塞環(huán)結(jié)構(gòu),這種環(huán)經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)后,T型環(huán)的肩格靠在間隔圈上,抵消了環(huán)背面的氣體使環(huán)壓到氣缸鏡面上的力,所以這種T型環(huán)磨損甚小,這樣就提高了活塞環(huán)的使用壽命,至少在8000小時(shí)以上。但活塞是組合式的形式:5只活塞環(huán)嵌在三種規(guī)格共5只間隔圈內(nèi),由活塞體通過螺母、墊碗、活塞桿組裝在一起,因此增加了加工、裝拆的麻煩。見附圖。
該機(jī)器運(yùn)行參數(shù)如下:
一級(jí)吸氣壓力0.016MPA,末級(jí)冷卻器后溫度≦45℃;
實(shí)際運(yùn)行中,一級(jí)吸氣壓力0.012MPa 一級(jí)排氣0.28MPa,一級(jí)排氣溫度170℃;
二級(jí)排氣壓力0.88MPa,二級(jí)排氣溫度158℃;
三級(jí)排氣壓力1.50MPa,三級(jí)排氣溫度85℃。
二、故障現(xiàn)象
2018年8月28日,因處理1#氧壓機(jī)三級(jí)活塞桿帶油,更換了一套備用三級(jí)活塞桿活塞體活塞環(huán)的組裝件,該組裝件是從另一臺(tái)氧壓機(jī)上因?qū)颦h(huán)拆下更換新導(dǎo)向環(huán)后存放于倉庫。同時(shí)將二三級(jí)密封器內(nèi)的密封件予以更換。檢查二三級(jí)氣閥,因緩沖片外緣掉塊更換一只新二級(jí)排氣閥。檢修結(jié)束,開機(jī),其二級(jí)排氣壓力達(dá)到了1.02MPa,二級(jí)排氣溫度達(dá)到170℃,而在檢修前運(yùn)行時(shí)分別是0.88MPa、160℃。針對(duì)二級(jí)排氣壓力、溫度偏高異常,首先檢查壓力表和熱電阻,并未發(fā)現(xiàn)異常,而且二級(jí)排氣溫度、壓力是同時(shí)升高,說明是真實(shí)變化,并不是儀表測(cè)量問題。其次因三級(jí)吸氣閥不燙手,停機(jī)后再次檢查三級(jí)排氣閥,有部分彈簧斷裂,更換全部彈簧。開機(jī)后,二級(jí)排氣溫度、壓力仍是偏高,沒有改善。
29日,再次拆三級(jí)吸氣閥、排氣閥進(jìn)行查漏,更換掉一個(gè)內(nèi)漏稍大的吸氣閥和排氣閥,并吊出三級(jí)活塞進(jìn)行檢查,五個(gè)活塞環(huán)中一個(gè)環(huán)卡在活塞體間隔圈槽內(nèi)不能靈活伸縮。于是解體活塞,取出活塞環(huán)進(jìn)行修復(fù),確保足夠的軸向間隙,能夠在槽內(nèi)靈活。處理完畢,開機(jī),各級(jí)壓力分別達(dá)到0.28、1.0、1.4MPa,二級(jí)排氣溫度與一級(jí)排氣溫度僅差2℃,分別是168℃和170℃,仍是二級(jí)排氣溫度壓力異常。
30日,檢查全部氣閥,更換有裂紋的二級(jí)排氣閥片一只和部分氣閥彈簧,中午開啟升壓試機(jī),二級(jí)排氣壓力仍是1.0MPa。于是停機(jī),這次更換新活塞桿和五只新活塞環(huán)組裝的活塞體組裝件,回裝后開機(jī),二級(jí)排氣壓力0.88MPa,排氣溫度相應(yīng)隨著下降,至此,二級(jí)排氣壓力和溫度異常偏高的故障得以解決。
三、原因分析
2006年因該空分裝置的氮壓機(jī)(工廠代號(hào)0546)發(fā)生一起活塞環(huán)磨損嚴(yán)重導(dǎo)致環(huán)槽內(nèi)彈力環(huán)跑出摩擦住氣缸的嚴(yán)重事故,許多彈力環(huán)碎片擠壓在氣閥內(nèi),造成溫度壓力異常,氣缸出現(xiàn)多處劃痕磨損。為了避免在氧壓機(jī)上發(fā)生類似事故,經(jīng)與壓縮機(jī)廠家交流后,當(dāng)時(shí)就把這三臺(tái)氧壓機(jī)的活塞體上彈力環(huán)全部拆下,開機(jī)后未見各級(jí)壓力有明顯變化,這十幾年來一直運(yùn)行穩(wěn)定。
豫光制氧廠有共計(jì)14臺(tái)活塞式氧氮?dú)鈮嚎s機(jī),以往活塞機(jī)上斜切口或搭接口活塞環(huán)一般采用矩形活塞環(huán),使用極限是當(dāng)磨損量達(dá)到1/3徑向厚度時(shí)才予以更換新環(huán)。如該氧壓機(jī)一二級(jí)活塞環(huán)新環(huán)厚度15mm,當(dāng)磨損到環(huán)厚接近10mm時(shí),考慮到下一個(gè)例檢運(yùn)行周期,我們就主動(dòng)更換新環(huán),不會(huì)出現(xiàn)因活塞環(huán)太薄而導(dǎo)致壓力溫度升高現(xiàn)象。而該三級(jí)活塞采用組裝式,用的是T型環(huán),過去每4000小時(shí)解體活塞專門例檢時(shí),活塞環(huán)厚度一直未見明顯變化,不像一二級(jí)活塞環(huán)磨損量大需要更換,因此數(shù)年后不再專門解體三級(jí)活塞檢查活塞環(huán)厚度,除非出現(xiàn)導(dǎo)向環(huán)不符合技術(shù)要求才解體予以更換導(dǎo)向環(huán),此時(shí)若活塞環(huán)厚度未明顯變小,一般也不予更換活塞環(huán)。
活塞環(huán)的密封作用主要是依靠活塞環(huán)外表面緊貼氣缸表面、活塞環(huán)底平面與環(huán)槽底平面緊貼以及整個(gè)活塞環(huán)組的間隙空間形成的阻塞密封和節(jié)流密封的共同作用而建立起來的。T型環(huán)與活塞體的間隔圈之間設(shè)計(jì)是一個(gè)很小的間隙,在運(yùn)行初期,活塞環(huán)在泄漏進(jìn)環(huán)背面空間氣體力形成的背壓作用下,T型環(huán)外圓表面緊貼氣缸內(nèi)壁而存在磨損,直到環(huán)與間隔圈的間隙為零時(shí)活塞環(huán)受間隔圈限制無法再向外擴(kuò)張,這時(shí)僅靠活塞環(huán)外表面與氣缸之間的狹小間隙的氣體節(jié)流和此后活塞環(huán)相互之間的空間的膨脹作用而達(dá)到密封作用,但其密封性不如之前活塞環(huán)能夠緊貼氣缸時(shí)的狀態(tài)。8月28日這次雖然T型環(huán)厚度簡(jiǎn)單用塞尺從活塞環(huán)軸向間隙塞進(jìn)配合游標(biāo)卡尺去量仍有約11mm(新環(huán)12mm厚),但事后分析時(shí)在活塞體上用手撐開活塞環(huán),量其外徑,僅∮209.8mm,而三級(jí)氣缸內(nèi)徑∮210mm,由于活塞環(huán)受間隔圈限制沒有伸縮余量,因此活塞環(huán)不能緊密貼合在氣缸鏡面上形成密封,導(dǎo)致密封性差。在三級(jí)一端吸氣時(shí),另一端被壓縮的高壓氣體會(huì)部分竄到該吸氣端,造成二級(jí)排氣壓力升高,溫度相應(yīng)升高。為了進(jìn)一步利用和延長T型環(huán)的使用壽命,解體活塞更換新活塞環(huán)時(shí),將其活塞體上各間隔圈送到車床上加工,內(nèi)徑擴(kuò)大1mm,由∮197mm擴(kuò)大到∮198mm。
四、結(jié)束語
活塞壓縮機(jī)級(jí)間壓力偏高,一般是高壓級(jí)氣閥內(nèi)漏和高壓級(jí)活塞環(huán)泄漏,本次出現(xiàn)的二級(jí)排氣壓力偏高故障,因我們?cè)谶@種組裝式活塞方面認(rèn)識(shí)不到位,缺乏活塞環(huán)磨損需更換的經(jīng)驗(yàn)理論數(shù)據(jù),導(dǎo)致處理問題費(fèi)了周折。在今后例檢三級(jí)時(shí),要測(cè)其活塞環(huán)撐開后的外徑,與氣缸內(nèi)徑對(duì)比,當(dāng)≤210mm時(shí)要解體活塞更換新活塞環(huán)。由于活塞環(huán)開始運(yùn)行時(shí)有一個(gè)跑合過程,因此更換新的環(huán)后應(yīng)先無負(fù)載地運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間,然后逐漸升高壓力。因壓縮氧氣介質(zhì)的特殊性,運(yùn)行中密切注意氧壓機(jī)的溫度壓力是否出現(xiàn)異常突然變化或與以往數(shù)值差別較大,如有就需停機(jī)進(jìn)行檢查。氣閥、氣缸、密封器、曲軸箱等要按要求每4000小時(shí)進(jìn)行檢查、更換磨損件。出現(xiàn)異常撞擊聲響要采取緊急停機(jī),防止撞缸事故的發(fā)生。一般運(yùn)轉(zhuǎn)16000~24000小時(shí)后機(jī)組要解體大修進(jìn)行全面檢查,并對(duì)照原來的記錄數(shù)據(jù)重新找中、找平,修配或更換磨損及損壞的零部件,以恢復(fù)機(jī)器的最佳運(yùn)行性能。
來源:本站原創(chuàng)
【壓縮機(jī)網(wǎng)】河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠2005年2月份建成投產(chǎn)一套KDONAr-6000/ 2000/180型空分裝置,其中氧壓機(jī)采用某國內(nèi)壓縮機(jī)公司生產(chǎn)的ZW-52/20型活塞式氧壓機(jī),工廠代號(hào)0310X,采用立式、四列、四缸、三級(jí)雙作用、氣缸無油潤滑、水冷式。氧壓機(jī)三臺(tái),兩用一備。
一、機(jī)器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
一二級(jí)活塞環(huán)為普通的搭接口式矩形斷面聚四氟乙烯環(huán)。三級(jí)活塞環(huán)采用T型活塞環(huán)結(jié)構(gòu),這種環(huán)經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)后,T型環(huán)的肩格靠在間隔圈上,抵消了環(huán)背面的氣體使環(huán)壓到氣缸鏡面上的力,所以這種T型環(huán)磨損甚小,這樣就提高了活塞環(huán)的使用壽命,至少在8000小時(shí)以上。但活塞是組合式的形式:5只活塞環(huán)嵌在三種規(guī)格共5只間隔圈內(nèi),由活塞體通過螺母、墊碗、活塞桿組裝在一起,因此增加了加工、裝拆的麻煩。見附圖。
該機(jī)器運(yùn)行參數(shù)如下:
一級(jí)吸氣壓力0.016MPA,末級(jí)冷卻器后溫度≦45℃;
實(shí)際運(yùn)行中,一級(jí)吸氣壓力0.012MPa 一級(jí)排氣0.28MPa,一級(jí)排氣溫度170℃;
二級(jí)排氣壓力0.88MPa,二級(jí)排氣溫度158℃;
三級(jí)排氣壓力1.50MPa,三級(jí)排氣溫度85℃。
二、故障現(xiàn)象
2018年8月28日,因處理1#氧壓機(jī)三級(jí)活塞桿帶油,更換了一套備用三級(jí)活塞桿活塞體活塞環(huán)的組裝件,該組裝件是從另一臺(tái)氧壓機(jī)上因?qū)颦h(huán)拆下更換新導(dǎo)向環(huán)后存放于倉庫。同時(shí)將二三級(jí)密封器內(nèi)的密封件予以更換。檢查二三級(jí)氣閥,因緩沖片外緣掉塊更換一只新二級(jí)排氣閥。檢修結(jié)束,開機(jī),其二級(jí)排氣壓力達(dá)到了1.02MPa,二級(jí)排氣溫度達(dá)到170℃,而在檢修前運(yùn)行時(shí)分別是0.88MPa、160℃。針對(duì)二級(jí)排氣壓力、溫度偏高異常,首先檢查壓力表和熱電阻,并未發(fā)現(xiàn)異常,而且二級(jí)排氣溫度、壓力是同時(shí)升高,說明是真實(shí)變化,并不是儀表測(cè)量問題。其次因三級(jí)吸氣閥不燙手,停機(jī)后再次檢查三級(jí)排氣閥,有部分彈簧斷裂,更換全部彈簧。開機(jī)后,二級(jí)排氣溫度、壓力仍是偏高,沒有改善。
29日,再次拆三級(jí)吸氣閥、排氣閥進(jìn)行查漏,更換掉一個(gè)內(nèi)漏稍大的吸氣閥和排氣閥,并吊出三級(jí)活塞進(jìn)行檢查,五個(gè)活塞環(huán)中一個(gè)環(huán)卡在活塞體間隔圈槽內(nèi)不能靈活伸縮。于是解體活塞,取出活塞環(huán)進(jìn)行修復(fù),確保足夠的軸向間隙,能夠在槽內(nèi)靈活。處理完畢,開機(jī),各級(jí)壓力分別達(dá)到0.28、1.0、1.4MPa,二級(jí)排氣溫度與一級(jí)排氣溫度僅差2℃,分別是168℃和170℃,仍是二級(jí)排氣溫度壓力異常。
30日,檢查全部氣閥,更換有裂紋的二級(jí)排氣閥片一只和部分氣閥彈簧,中午開啟升壓試機(jī),二級(jí)排氣壓力仍是1.0MPa。于是停機(jī),這次更換新活塞桿和五只新活塞環(huán)組裝的活塞體組裝件,回裝后開機(jī),二級(jí)排氣壓力0.88MPa,排氣溫度相應(yīng)隨著下降,至此,二級(jí)排氣壓力和溫度異常偏高的故障得以解決。
三、原因分析
2006年因該空分裝置的氮壓機(jī)(工廠代號(hào)0546)發(fā)生一起活塞環(huán)磨損嚴(yán)重導(dǎo)致環(huán)槽內(nèi)彈力環(huán)跑出摩擦住氣缸的嚴(yán)重事故,許多彈力環(huán)碎片擠壓在氣閥內(nèi),造成溫度壓力異常,氣缸出現(xiàn)多處劃痕磨損。為了避免在氧壓機(jī)上發(fā)生類似事故,經(jīng)與壓縮機(jī)廠家交流后,當(dāng)時(shí)就把這三臺(tái)氧壓機(jī)的活塞體上彈力環(huán)全部拆下,開機(jī)后未見各級(jí)壓力有明顯變化,這十幾年來一直運(yùn)行穩(wěn)定。
豫光制氧廠有共計(jì)14臺(tái)活塞式氧氮?dú)鈮嚎s機(jī),以往活塞機(jī)上斜切口或搭接口活塞環(huán)一般采用矩形活塞環(huán),使用極限是當(dāng)磨損量達(dá)到1/3徑向厚度時(shí)才予以更換新環(huán)。如該氧壓機(jī)一二級(jí)活塞環(huán)新環(huán)厚度15mm,當(dāng)磨損到環(huán)厚接近10mm時(shí),考慮到下一個(gè)例檢運(yùn)行周期,我們就主動(dòng)更換新環(huán),不會(huì)出現(xiàn)因活塞環(huán)太薄而導(dǎo)致壓力溫度升高現(xiàn)象。而該三級(jí)活塞采用組裝式,用的是T型環(huán),過去每4000小時(shí)解體活塞專門例檢時(shí),活塞環(huán)厚度一直未見明顯變化,不像一二級(jí)活塞環(huán)磨損量大需要更換,因此數(shù)年后不再專門解體三級(jí)活塞檢查活塞環(huán)厚度,除非出現(xiàn)導(dǎo)向環(huán)不符合技術(shù)要求才解體予以更換導(dǎo)向環(huán),此時(shí)若活塞環(huán)厚度未明顯變小,一般也不予更換活塞環(huán)。
活塞環(huán)的密封作用主要是依靠活塞環(huán)外表面緊貼氣缸表面、活塞環(huán)底平面與環(huán)槽底平面緊貼以及整個(gè)活塞環(huán)組的間隙空間形成的阻塞密封和節(jié)流密封的共同作用而建立起來的。T型環(huán)與活塞體的間隔圈之間設(shè)計(jì)是一個(gè)很小的間隙,在運(yùn)行初期,活塞環(huán)在泄漏進(jìn)環(huán)背面空間氣體力形成的背壓作用下,T型環(huán)外圓表面緊貼氣缸內(nèi)壁而存在磨損,直到環(huán)與間隔圈的間隙為零時(shí)活塞環(huán)受間隔圈限制無法再向外擴(kuò)張,這時(shí)僅靠活塞環(huán)外表面與氣缸之間的狹小間隙的氣體節(jié)流和此后活塞環(huán)相互之間的空間的膨脹作用而達(dá)到密封作用,但其密封性不如之前活塞環(huán)能夠緊貼氣缸時(shí)的狀態(tài)。8月28日這次雖然T型環(huán)厚度簡(jiǎn)單用塞尺從活塞環(huán)軸向間隙塞進(jìn)配合游標(biāo)卡尺去量仍有約11mm(新環(huán)12mm厚),但事后分析時(shí)在活塞體上用手撐開活塞環(huán),量其外徑,僅∮209.8mm,而三級(jí)氣缸內(nèi)徑∮210mm,由于活塞環(huán)受間隔圈限制沒有伸縮余量,因此活塞環(huán)不能緊密貼合在氣缸鏡面上形成密封,導(dǎo)致密封性差。在三級(jí)一端吸氣時(shí),另一端被壓縮的高壓氣體會(huì)部分竄到該吸氣端,造成二級(jí)排氣壓力升高,溫度相應(yīng)升高。為了進(jìn)一步利用和延長T型環(huán)的使用壽命,解體活塞更換新活塞環(huán)時(shí),將其活塞體上各間隔圈送到車床上加工,內(nèi)徑擴(kuò)大1mm,由∮197mm擴(kuò)大到∮198mm。
四、結(jié)束語
活塞壓縮機(jī)級(jí)間壓力偏高,一般是高壓級(jí)氣閥內(nèi)漏和高壓級(jí)活塞環(huán)泄漏,本次出現(xiàn)的二級(jí)排氣壓力偏高故障,因我們?cè)谶@種組裝式活塞方面認(rèn)識(shí)不到位,缺乏活塞環(huán)磨損需更換的經(jīng)驗(yàn)理論數(shù)據(jù),導(dǎo)致處理問題費(fèi)了周折。在今后例檢三級(jí)時(shí),要測(cè)其活塞環(huán)撐開后的外徑,與氣缸內(nèi)徑對(duì)比,當(dāng)≤210mm時(shí)要解體活塞更換新活塞環(huán)。由于活塞環(huán)開始運(yùn)行時(shí)有一個(gè)跑合過程,因此更換新的環(huán)后應(yīng)先無負(fù)載地運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間,然后逐漸升高壓力。因壓縮氧氣介質(zhì)的特殊性,運(yùn)行中密切注意氧壓機(jī)的溫度壓力是否出現(xiàn)異常突然變化或與以往數(shù)值差別較大,如有就需停機(jī)進(jìn)行檢查。氣閥、氣缸、密封器、曲軸箱等要按要求每4000小時(shí)進(jìn)行檢查、更換磨損件。出現(xiàn)異常撞擊聲響要采取緊急停機(jī),防止撞缸事故的發(fā)生。一般運(yùn)轉(zhuǎn)16000~24000小時(shí)后機(jī)組要解體大修進(jìn)行全面檢查,并對(duì)照原來的記錄數(shù)據(jù)重新找中、找平,修配或更換磨損及損壞的零部件,以恢復(fù)機(jī)器的最佳運(yùn)行性能。
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